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煤制乙二醇界外工程变压吸附工段节能改造

[日期:2015-04-14] 来源:中氮肥  作者: [字体: ]

煤制乙二醇界外工程变压吸附工段节能改造

 

李丽芳,刘宏建

(安阳化学工业集团有限责任公司,河南 安阳455133

[摘  要]将安化集团公司煤制乙二醇界外工程变压吸附工段的CO离心式压缩机一机多用,增加置换气压缩机功能,从而停运置换气压缩机,实现了节能目标。

[关键词] 变压吸附;CO离心式压缩机;置换气压缩机;节能

[中图分类号]TQ 223.16+2  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932201502-0056-02

 

安化集团公司煤制乙二醇界外工程是河南能源化工集团安阳永金200 kt/a乙二醇装置的配套系统,于201212月底建成投运。该界外工程的主要流程:16台固定床造气炉生产的粗煤气经常压脱硫、变换、变脱及气体分离等工序,得到达到乙二醇生产要求的COH2,送往乙二醇装置。其中气体分离采用变压吸附技术,共分三段:一段(PSA-CO2段)分离出大部分CO2,二段(PSA-CO段)分离出合格的CO,三段(PSA-H2段)分离出合格的H2。为了使界外工程更加节能,在理论可行性研究的基础上,创造性地改变思维模式,将PSA-CO工段的CO离心式压缩机一机多用,增加置换气压缩机功能,停运置换气压缩机,实现了节能目标。

1 改造前状况

变换气脱硫工序送来的含COH2CO2CH4N2Ar的净化气,首先通过PSACO2段,气体中的CO2及少量水、CH4等被吸附在吸附剂上,半成品气从吸附塔顶流出,经过精脱硫后(总硫含量≤0.1×10-6)进入PSA-CO段。在PSA-CO段,COPU-1吸附剂选择性吸附,通过逆放与抽真空得到纯度≥985%CO气体,经 CO压缩机增压后送乙二醇主装置;吸附尾气进入PSA-H2段。在PSA-H2段,N2等杂质气体被吸附剂选择性吸附,吸附尾气——产品H2(纯度≥99.9%)从塔顶流出,经H2压缩机增压后送往乙二醇主装置。

PSA-CO段采用2套系统并联,每套系统均采用124塔吸附2次均压抽真空解吸工艺,在1个周期中每个吸附塔均须经历以下12个工艺过程:吸附、一次均压降压、二次均压降压、顺向放压、置换冲洗、逆向放压、一次抽空、二次抽空、二次均压充压、预吸附、一次均压充压、三次(终)充压。其中,置换冲洗的作用是在顺向放压结束后,用部分CO产品气顺着吸附方向自吸附塔底导入吸附塔,将吸附塔内残存的H2N2等气体顺向置换出去,置换废气进入原料气气柜,从而使吸附塔内的CO达到很高的纯度。置换气压缩机是提供PSA-CO段置换冲洗所需置换气的设备。

来自PSA-CO2段的半成品气,经半成品气加热器加热后,从底部进入PSA-CO段吸附塔,吸附尾气从塔顶部排出。经过一定循环步骤后,吸附塔内合格的CO通过逆放和抽真空方式排出吸附塔,进入CO产品气罐,一部分经CO离心式压缩机增压后输送至乙二醇装置,一部分经置换气压缩机压缩、除油罐除油后进入置换气缓冲罐,用于PSA-CO段的置换冲洗。

2 改造方案及可行性分析

2.1改造方案

CO离心式压缩机输送的CO气分一部分送回PSA-CO段作为置换气,达到停运置换气压缩机的目的,以节省电耗。

2.2可行性分析

置换气压缩机及CO离心式压缩机基本参数见表1。实际运行中,CO离心式压缩机送乙二醇装置的CO压力为0.45 MPa,气量在10 000 m3/h左右,不到CO离心式压缩机设计气量的一半,一半多的气体经回路返回入口,返回气量太大,双机生产时回路调节阀开度55%左右;PSA-CO段单套系统运行时,1台置换气压缩机运转,出口CO气压力≤0.2 MPa,气量在1 000~2 000 m3/h,也不到置换气压缩机设计气量的一半。送乙二醇装置的CO气加上供2PSA-CO系统的置换气也只有14 000 m3/h左右,仍远远低于CO离心式压缩机的设计气量。因此,无论气量还是压力或是气质,CO离心式压缩机都能满足同时输送置换气的要求。

更多内容请见《中氮肥》2015年第2

 

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