尿素产品质量调整及改进方案简介
任冠宇,金 萍
(中化吉林长山化工有限公司, 吉林 前郭131109)
[摘 要]针对尿素板结等问题,分析与探讨温度、真空度、造粒塔通风、造粒喷头等方面的影响因素,并着重阐述塔下安装风机、系统内添加甲醛、造粒喷头转数调整等举措及其效果,以及美国tuttle喷头在业内的应用情况。
[关键词] 尿素板结;温度;真空度;塔内通风;喷头转数;tuttle喷头
[中图分类号]TQ 441.41 [文献标志码]B [文章编号] 1004-9932(2015)
0 引 言
目前,国内尿素产能已超80 000 kt/a,供应过剩不言而喻。单套尿素装置产能从以前的不到100 kt/a发展到如今的年产超百万吨的水平;国内供销局面也从需要进口发展到产量过剩寻求出口。近几年来,一方面新增产能不断增加;另一方面缺少退出机制管理老旧产能。虽然因为价格竞争以及地域限制,尿素装置总体开工率控制在80%左右,但仍使有限的内需市场难以承受。在这种严峻的形势下,消费者无疑对尿素产品质量提出了更高的、更严格的要求,达到国标已经远远不够,企业必须在产品质量的提高上彻底转变观念,否则很难在市场上立足。
我公司2套尿素装置原设计产能均为110 kt/a,经挖潜改造,现2套装置总产能达到320 kt/a。由于我公司地处吉林省东北部,市场对尿素需求量较大,基本上每年生产的产品当年销售后实现零库存。但2013年以来,随着市场形势低落,尿素产品出现库存积压,随之而来的产品质量问题也显露出来,其中以尿素板结问题最为突出。
1尿素板结问题分析
尿素板结直接影响因素为温度和粉尘,而影响尿素粒度及粉末含量的主要因素分析如下。
1.1温度的影响
若熔融尿素温度过高,在造粒过程中少量尿素发生分解:CO(NH2)2HNCO+NH3,分解生成的氨与异氰酸冷却、降温后再次生成尿素,这种再次生成的尿素即呈细微状的粉尘,从而增加尿素产品中的粉末含量。
1.2 真空度的影响
近年来,由于尿素增产节能技术的进步,尿素装置的生产能力大幅度提高,但随之而来易导致二段蒸发系统真空度提不起来,并且操作温度偏低,都可能造成熔融尿素浓度达不到997%,含水量及游离氨含量较高。熔融尿素的熔点随所含水分的增加而降低,在相变过程中,高温下水以蒸汽状态从颗粒内部向表面扩散和逸出,使颗粒局部破碎,强度降低,其形状为非球形化或呈粉末状;当尿液中游离氨含量过高时,在液滴结晶和冷却过程中,氨不断逸出,外表面被冷却固化后,内部水分还在汽化,形成空心,其机械强度小,易破碎形成粉尘。
1.3 塔内通风和空气温度的影响
造粒塔进风量小,生产负荷大,尿液冷却温度过高,尿素液滴冷却不完全,使颗粒内外冷却程度不一致,造成粒子强度低,在塔内的下落过程中易破裂,形成大小不均的颗粒或粉末。
1.4 造粒喷头的影响
在喷头的设计过程中,由于喷量、转数、锥体夹角等对尿液成滴的影响至关重要,如出现一些不匹配的因素,会影响尿素颗粒成型。制造过程中,喷头喷孔有凸缘或毛刺、划痕,或局部堵塞时,也会影响颗粒成型,使粒子表面不光滑或粉末多,成品表观质量差。
由于长期运转,喷头不对中或运转中晃动,造成颗粒的运动轨迹交错、碰撞。设计的喷量、转速与实际负荷偏差太大,喷头转数和实际负荷不能很好匹配(高负荷时,低转速会使尿素粒子粘连;低负荷时,高转速会使尿素粒子过小,易破碎形成粉尘),喷头局部堵塞等,都会增加尿素粉末的含量。
2 提高尿素产品质量的探索
自2013年8月开始,我公司尿素车间在产品质量的提高上,首先严格要求操作,控制好尿素生产过程中的温度及压力,其次开始尝试多种试验方法来调整尿素产品质量。
表1为2013年未做任何调整时尿素产品的分析数据。
2.1 造粒塔下安装风机
车间首先从降低尿素产品温度着手,2013年8月在造粒塔下安装了风机,通过塔下强制通风增加造粒塔的通风量,从而降低尿素产品温度,造粒塔下安装风机后尿素产品分析数据见表2(
更多内容请见《中氮肥》2015年第2期