破碎机轴承失效原因分析及改造
高玉林
(陕西未来能源化工有限公司,陕西 榆林719000)
[摘 要]通过对破碎机轴承的频谱分析、受力分析和载荷核算,得出其损坏的主要原因是轴承选用不当。采取轴承改型以及对轴承座密封和轴承支架进行改进后,取得了较好的运行效果。
[关键词]破碎机;轴承失效;调心滚子轴承;轴承座密封;轴承支架;改造
[中图分类号]TQ 051.9+1 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2015)03-0069-03
1 概 述
某公司石灰石破碎机(正常情况下2开1备)是与其热电站相配套的关键设备,它为电站的循环流化床锅炉生产纹理优质的石灰石粉,对锅炉安全、高效运行和无硫排放至关重要。3台破碎机均为GCF1430型卧式冲旋式粉碎机(采用油脂进行润滑),其工作原理是:利用叶片高速旋转的离心力拍打及叶片径向挤压,使石灰石粉碎,并利用风力和分级叶片的作用,使石灰石粉得以流动输送。其性能参数为:电机功率45 kW,转速2 600 r/min;原料块≤15 mm(中硬),承受最大挤压力10 kN;生产能力8 t/h。
破碎机投用后不到1个月,有时甚至不到1周就出现前后轴承烧损的故障,严重制约了石灰石粉的产量[设计产量320 t/d,电站需求160~300 t/d(与掺焦比相关),而实际只能生产160 t/d],直接影响电站锅炉负荷的提高和安全运行。破碎机生产厂家多次派专门的技术人员进行处理,但问题均没有得到有效解决。
2 故障原因分析
2.1 故障现象
该破碎机两端均选用2只6312C3轴承串联支承,其中,皮带轮端轴向定位器同时承受一定的轴向力。从拆卸下来烧损轴承的表象看,许多滚球产生扁平区,并使滚道产生凹穴,这显然是由于负荷过大而产生的永久变形。另外,使用后的润滑脂中含有微小磨粒,这表明毛毡密封失效,有少量石灰石粉进入轴承腔,润滑条件恶化,也会导致轴承过早地失效。
2.2 频谱测试及分析
利用CSI 2120振动分析仪对轴承烧损前的破碎机对轮端和非对轮端进行测试,发现对轮端的振动烈度明显高于非对轮端,这与轴承组的受力情况复杂和对轮端最先失效相吻合。
参看振动分析仪监测的振动频谱图和波形图,可得出以下结论:
(1)破碎机的转速在一定范围内变化,这是因为当负荷变化时皮带传动出现打滑现象;
(2)垂直方向的振动明显大于水平方向的,这是因为破碎机上进上出,工作过程中物料流动主要产生垂直方向的径向力,另外,大颗粒物料在重力作用下容易集中在机壳下部,从而产生较大的垂直方向的挤压力;
(3)幅值以工频为主,同时存在2X、3X、5X、9X以及高频成分,初步分析认为转子存在动平衡不好和轴承早期失效的故障现象;
(4)波形图上可见明显的削波现象,且在一个周期内有多个波峰出现,这是一个典型的有冲击、摩擦现象的波形图。
2.3 轴承的受力分析
更多内容请见《中氮肥》2015年第3期