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100 kt/a DMF装置运行中出现的问题及解决

[日期:2015-08-25] 来源:《中氮肥》2015年第4期  作者: [字体: ]

100 kt/a DMF装置运行中出现的问题及解决

 

原建成,郭尊礼

(陕西延长石油兴化化工有限公司,陕西 兴平713100

[摘  要]介绍100 kt/a DMF装置运行中出现的反应器反应停止、反应器冷却器切换频繁、DMF成品中重组分含量偏高等问题,经过1 a多的摸索和调整,装置运行日趋正常。 

[关键词] DMF装置;反应停止;冷却器切换频繁;重组分含量高;调整

[中图分类号] TQ 226.31  [文献标志码] B  [文章编号]1004-9932201504-0057-03

 

陕西延长石油兴化化工有限公司100 kt/a甲胺/DMF项目作为公司300 kt/a甲醇、300 kt/a合成氨的后续配套项目,20122月动工建设,20139月一次性开车成功,生产出合格的DMF产品。在随后的试运行过程中,出现了反应器反应停止、反应器冷却器切换频繁、DMF成品中重组分含量偏高等问题,经过1 a多的不断摸索和调整,装置运行日趋正常。

1 反应器反应停止

CO一步法”合成DMF工艺是以CO和二甲胺为原料,在压力2.11 MPa 、温度110 ℃条件下,经气-液反应得到DMF,催化剂为浓度25%的甲醇钠-甲醇溶液。在反应器内部,合成DMF的主反应实际上分两步进行:第一步CO与甲醇在催化剂作用下反应生成甲酸甲酯[反应式(1)];第二步甲酸甲酯与二甲胺反应生成DMF[反应式(2)]。  

CH3OH+COHCOOCH3    1

(CH3)2NH+HCOOCH3(CH3)2NCHO+CH3OH    2

第一步反应进行得很慢,第二步反应进行得很快,整个反应速度由第一步决定。在DMF合成反应中,甲醇起中间原料和溶剂双重作用,反应器中甲醇的有效浓度决定着整个反应的速度;第二步反应生成的DMF对第一步反应起着助催化的作用。

1.1 水分的影响

20139月反应器第1次投料开车,经过24 h的等待,反应才开始进行。我们一致认为迟迟不反应的原因是反应器内缺少助催化剂DMF

201311月先后出现3次反应停止的现象,均是将清洗完毕的反应器冷却器重新投用后出现的,停止反应时间最短为2 h,最长为6.5 h。反应停止时分析反应液中水含量在0.5%~1.2%(质量分数,下同)。

201312月系统检修时检查反应器发现,CO喷嘴周围被白色珊瑚状盐类结晶覆盖,取样分析其组成为甲酸钠57.38%、碳酸氢钠34.21%、甲醇钠4.94%、碳酸钠3.47%,于是决定用热水清洗喷嘴,清洗效果很好,结晶物全部消失。再次开车前用氮气将反应器进行8 h吹扫,提前向反应器打入约23 t DMF,但在投进二甲胺后还是不反应,12 h后反应才开始进行。这表明第1次投料开车时反应器内不反应的原因并不是缺少助催化剂DMF,而是因为系统水联动后反应器内水分没有吹干。

以上事例表明,系统内水含量对反应进程影响极大,分析原因是,水的存在导致了催化剂的失活[1]。水使甲醇钠发生水解生成氢氧化钠[反应式(3)],氢氧化钠进一步与产物甲酸甲酯反应形成无活性的甲酸钠[反应式(4)],使反应停止。

H2O+CH3ONaNaOH+CH3OH   3

NaOH+HCOOCH3HCOONa+CH3OH    4

系统中存留的水主要是清洗反应器冷却器和反应器后吹干、置换不彻底造成的,另外原料二甲胺中不可避免地带有微量水分。

后来我们在每次清洗完冷却器准备投用前,先用氮气吹扫2 h,然后从冷却器进口和出口分别引反应液置换2遍,前期出现的不反应现象消除。对于清洗完反应器系统后的开车,在投二甲胺前,引入DMF进行循环以置换反应器内的水分,提前加入催化剂消耗水分,当反应液中水含量降至0.4%以下,再投CO和二甲胺,1 h内反应便转入正常。

1.2 CO2的影响

更多内容请见《中氮肥》2015年第4

 

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