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降低尿素装置的蒸汽消耗

[日期:2015-08-25] 来源:《中氮肥》2015年第4期  作者: [字体: ]

降低尿素装置的蒸汽消耗

 

张玉德,李梁萌,黄开成

(川化股份有限公司,四川 成都610301

[摘  要]经分析,尿素装置蒸汽消耗偏高的原因是高温气体的热量回收不合理、外引缺口蒸汽动能利用不合理、部分加热器换热效率下降以及汽提塔汽提效率不稳定,采取相应的处理措施后,蒸汽消耗下降明显。

[关键词] 尿素装置;蒸汽消耗;浓缩一段加热器;蒸汽动能;换热效率;汽提塔

[中图分类号] TQ 441.41 [文献标志码] B [文章编号]1004-9932201504-0046-02

 

川化股份有限公司化肥厂二尿装置始建于20世纪70年代,采用日本东洋工程公司(TEC)的水溶液全循环改良C法工艺,生产能力为480 kt/a2004年通过增产节能技改,其生产工艺改为TEC ACES21工艺,装置的生产能力提高了50%,加大了与三胺装置的联产能力,装置的综合能耗下降约30%。但技改后尿素装置的实际消耗与设计消耗出现了一定的偏差,特别是蒸汽消耗明显高于设计值。要想降低尿素装置的综合能耗,就必须找出蒸汽消耗偏高的原因,并针对性地采取措施,将其降至正常水平。

1  装置主要物料消耗

2004年技改后尿素装置产能增至720 kt/a,同时与4套三胺装置进行联产。装置主要物料的设计消耗与实际消耗对比见表1

从表1可以看出,尿素装置实际运行时,液氨消耗基本与设计值一致,CO2消耗较设计值略为偏高(有部分外送未计量),蒸汽消耗明显高于设计值,比设计值偏高10%左右。2  蒸汽消耗偏高的原因分析

2.1 热量回收不合理

1)由于装置浓缩系统设计富裕度过大,导致尿液在浓缩一段加热器(U-EA352)内停留时间过长,在装置技改后的试生产阶段,成品尿素缩二脲含量严重超标,因此,为了保证尿素产品质量,将U-EA352内列管堵管37%,以缩短尿液停留时间。U-EA352分为上、下两段,下段由分解系统来的高温气体进行加热,上段用低压蒸汽加热。由于U-EA352部分加热列管进行了堵管,造成换热器传热面积下降了10%,传热效率降低了17%,对分解系统来的高温气体的热量回收不足,为将尿液加热到设计温度,上段低压蒸汽消耗量增加。 

2)由于设计脱节,与三胺装置联产时有些节点出现问题,特别是尿素装置在技改时设计是向第三、第四、第五套三胺装置提供浓度96%的尿液作为三胺生产原料,而实际上三胺装置只需要浓度72%的稀尿液作为生产原料,由此正常生产时流经U-EA352下段的尿液量低于设计值,不利于热量回收。

由于上述原因,造成经U-EA352换热后的分解系统气体温度比设计值高10 ℃左右,U-EA352上段低压蒸汽(0.54 MPa)消耗增加约6.9 t/h,具体数据见图1、图2

更多内容请见《中氮肥》2015年第4

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