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耐火砖侵蚀原因分析

[日期:2015-08-25] 来源:《中氮肥》2015年第4期  作者: [字体: ]

耐火砖侵蚀原因分析

 

 

(宁波中金石化有限公司,浙江 镇海315200

[摘  ]结合水煤浆气化装置的实际运行情况,对高负荷运行时影响耐火砖使用寿命的因素进行了分析,提出了延长耐火砖使用寿命的应对措施。

[关键词] 水煤浆气化炉;耐火砖;侵蚀;炉温;生产负荷

[中图分类号] TQ 545   [文献标志码] B  [文章编号]1004-9932201504-0039-03

 

目前水煤浆气化装置运行负荷普遍在95%110%,高负荷运行对系统产生了较大的影响。我公司气化装置采用国内具有自主知识产权的华东理工大学、兖矿鲁南化肥厂、天辰设计院共同研发的多喷嘴对置式水煤浆加压气化工艺,当前负荷在107%。通过近几次运行发现:自从气化炉负荷提至105%以来,耐火砖的使用寿命明显缩短,A/B气化炉筒体砖(烧嘴室-K砖)寿命大概只有3 700 h,且在更换时,剩余耐火砖较少,远远小于整体的1/3(耐火砖厂家要求耐火砖剩余1/3时更换),耐火砖损坏严重。综合分析,为延长耐火砖的使用寿命,应从如下几个方面进行调整。

1  流场结构

众所周知,雾化效果的好坏是由物料出烧嘴的速度和角度决定的,其中主氧起到了至关重要的作用,较高的主氧流速会使出烧嘴的物料动能过大,对耐火砖造成严重的冲刷。推荐出烧嘴的主氧流速范围在120150 m/s。专利商提供的数据为:氧气流量8 949 m3/h对应的气化炉压力6.3 MPa,主氧流速130 m/s,中心氧流速120 m/s。随着煤浆浓度的提高,C炉氧气流量已经达到9 600 m3/h,为确保主氧流速在推荐范围内,对应的气化炉压力应该为6.8 MPa,但压力容器不允许超压运行,因此目前无法实现(目前压力为6.5 MPa)。根据现在的运行参数,通过计算得出主氧流速已经达到145 m/s,中心氧流速为114 m/s(计算条件:物料喷出角度50°,温度22 ℃,中心氧比例16.6%)。由于每只烧嘴存在差异,因此其流速存在一定的偏差,但偏差的范围<5 m/s。某公司气化装置在运行的过程中,出现过主氧流速在95 m/s145 m/s时耐火砖均发生了严重损坏。以现在的条件计算,系统达到110%负荷时,主氧流速将会达到148 m/s,偏离工艺指标较大。在夏季气温较高时,主氧流速会发生更大的变化(氧气流速与氧气管线温度、气化炉压力的对应关系见表1)。根据2014年氧气管道温度计算(夏季最高温度为37 ℃,冬季最低温度为17 ℃),在夏季时,主氧流速将会达到156 m/s2014A炉运行时间为510月,基本上处于气温较高的季节;而B炉运行时间为812月,运行期间气温较低。A炉在高温天气下运行达3 716 h,而B炉在高温天气下只运行了1 960 h。同样的工况下,A炉主氧流速比B炉快10 m/s。更换耐火砖时发现B炉剩余耐火砖厚度比A炉高3 cm

更多内容请见《中氮肥》2015年第4

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