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180 t/h锅炉系统振动问题分析及解决

[日期:2015-10-20] 来源:《中氮肥》2015年第5期  作者: [字体: ]

180 t/h锅炉系统振动问题分析及解决

 

张本峰,吴  培,张宝珠,张广瑞

(河南心连心化肥有限公司,河南 新乡453731

 

[摘  要]180 t/h锅炉系统不同振动部位的振动情况进行分析,据分析结果进行改进,最终解决了由小流量、卡门涡流、涡流、二次流等原因引起的振动,保证了系统的正常平稳运行。

[关键词]  锅炉系统;锅炉给水泵;空气预热器;引风机进口烟道;振动;解决措施

    [中图分类号] TK 227  [文献标志码] B  [文章编号]1004-9932201505-0065-02

 

我公司锅炉系统180 t/h锅炉运行过程中辅助设备及管道存在异常振动的情况,其中,第一处为锅炉高压给水泵喘振;第二处为空气预热器振动;第三处为引风机进口烟道振动。我们针对振动情况进行分析并采取了处理措施。

1  锅炉系统振动问题分析

锅炉高压给水泵在流量3085 t/h时发生喘振,主要原因是锅炉给水泵的额定流量是240 t/h,在流量过小的情况下,离心泵处于失速区,引起了泵的振动。喘振发生时,泵产生噪音、振动,泵的流量、扬程和效率急剧下降而无法正常运行;同时,泵内高频的水力冲击使泵内过流零件表面疲劳、剥落,出现大面积的麻坑,严重时短时间内叶轮就被损坏。

我公司锅炉空气预热器为立式管板换热器,烟气从管内进入,空气横向流过管束,当空气高速横向冲刷过管束时, 在管束的后面就会由于气流脱离管壁而产生旋涡, 称为卡门旋涡,在一定条件下, 卡门旋涡会激起烟道左右两墙之间的某阶驻波,这种驻波在管束段的平行炉墙之间来回反射, 不往外传播能量, 而卡门旋涡能量不断输入, 当驻波频率和卡门旋涡频率耦合时, 烟道就会产生强烈的共振而发出噪声。

我公司锅炉引风机进口烟道消除振动的方法是在烟道内增加支撑杆,即烟道内用57 mm、壁厚3 mm的钢管以间距700800 mm沿烟道中心线支撑烟道两个平行面,并在烟道外侧用角钢制成矩形横向加固肋。由于烟道现场位置限制,以及烟道介质流速不合理等,加固后的烟道壁面固有频率fa、脉动频率fp、声学驻波频率fm之间差值并不大,在锅炉负荷变化时,fafpfafm差值大时自然不会有烟道振动,差值小时再次加固肋筋也无法使振动消失。用φ57 mm、壁厚为3 mm的钢管在烟道内作支撑杆,钢管间距过大起不到减振的作用;间距太小,将增加流动阻力,造成能量损失,还会引起卡门涡街振动。

2  应对措施

2.1  锅炉给水泵喘振的解决方法

我公司四分厂锅炉高压给水泵配置有最小流量阀和最小流量管线,最小流量阀采用设定值自动控制,目前设定值为58 t/h,锅炉给水泵的最小流量应不低于58 t/h,所以不存在锅炉给水泵流量在3058 t/h的工况;对于流量在5885 t/h的工况,锅炉给水泵发生振动主要还是因为给水泵的流量太小引起喘振,可以将锅炉给水泵的最小流量阀设定值由58 t/h改为85 t/h(如果设定值无法修改,可以更换最小流量阀),这样就不存在流量小于85 t/h的工况了,但会增加离心泵的能耗。然而根据目前实际运行情况,四分厂锅炉用水量一般在300 t/h以上,采用2台离心泵供水,每台泵的流量在150 t/h以上,只有开停车或者在不正常工况下才会出现流量低于85 t/h的工况,所以将最小流量阀的设定值改为85 t/h,对实际消耗的影响不是太大,却可以避免离心泵发生喘振,延长其使用寿命。

2.2  空气预热器振动的解决措施

依据目前实际运行情况进行计算,以确定是否为卡门旋涡引起的空气预热器振动,如果是,则下一步在空气预热器内增加防振隔板,以解决空气预热器在高负荷下振动的问题。

据管排横向绕流旋涡脱落频率(卡门涡流频率,fs)的计算公式fs=S·UDS—斯特劳哈数;U—气流速度,msD—管子外径,m)及f=nC(2L)C—声速,m/sn—驻波的阶数;L—烟道宽度,m),结合四分厂锅炉空气预热器的实际情况,可计算出空气预热器进口的驻波和空气预热器进口卡门涡流频率,结果见表1

更多内容请见《中氮肥》2015年第5

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