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空压机运行问题分析及改造

[日期:2015-12-16] 来源:《中氮肥》2015年第6期  作者: [字体: ]

 

空压机运行问题分析及改造

 

闫长江

(临沂恒昌焦化股份有限公司,山东 临沂276132

 

[摘  要]针对100 kt/a焦炉煤气制甲醇装置空压机一级叶轮机壳大盖处渗油、润滑油站备用泵无法正常开启、汽轮机油破乳化值不合格、轴瓦温度及振值出现虚假信号等问题,进行原因分析,并提出解决措施。

[关键词] 空压机;一级叶轮;润滑油泵;汽轮机油;轴瓦温度;问题分析;解决措施

    [中图分类号] TH 452 [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201506-0073-03

 

1   

临沂恒昌焦化股份有限公司100 kt/a焦炉煤气制甲醇装置配套的空分装置(KDON8000/15000)所生产的高纯度氧气全部供转化工段纯氧甲烷转化炉使用,部分氮气作为合成氨厂的原料气。空分装置使用的空压机为4TYD112型离心式压缩机,主机属水平剖分结构,主要由转子、定子和轴承等部件组成。其中,转子由主轴、叶轮、联轴器、止推盘等组成;定子组件分为机壳、隔板、级间密封和轴端密封、进气室、蜗壳、进气导叶等。整个机组采用润滑联合油站供油,设有高位油箱,级间冷却器采用浮头式换热器。

空压机属公司的核心单一设备,一旦出现故障停机将使空分装置停车,继而导致甲醇厂及合成氨厂全面停车,造成巨大的经济损失。空压机于20107月份投运后,出现了一些问题,通过对出现的问题进行分析及不断改造,基本上保证了空压机的安全运行。

2  问题分析及解决措施

2.1  一级叶轮机壳大盖处渗油

20114月份计划检修后,空压机开车2 h后发现主机一级叶轮机壳大盖处渗油,一级段间冷却器空气导淋排出的冷凝水含有油污。

2.1.1  原因分析

低压端轴向DN1200的管道为空气进口管,轴承及密封在机组内部位于进口管内,轴封用密封气为机组一级排气,其压力0.05 MPa。一级排气至轴封的密封气管直径为14 mm,与机组连接处(见图1a)内接丝内径约为6 mm。操作规程规定空压机停车后30 min、待机组轴承温度明显下降后才可以停油泵;开车前需先开油泵进行10 min(正常)油循环后,主机才能正常开车。在开车前10 min和停车后30 min时间段内,因机组为停机状态,低压端轴封无密封气,造成少量润滑油从轴封处漏入密封气管内,又因密封气管较长,且与机组连接处内接丝内径较小,机组开车后无法将密封气管内的润滑油压出,致使轴封处无密封气,造成漏油进入一级叶轮,在叶轮的旋转下摔在机壳上,并进入一级段间冷却器。

2.1.2  解决措施

1)拆除一级排气至轴封密封气管与机组连接处内接丝,根据螺纹规格用φ14 mm的管加工外螺纹直接与机组连接,其内径由6 mm增大至10 mm

2)在密封气管截止阀上部配制一放油阀(见图1b点),在机组开车前放掉管内存油,保证开机后一级排气通过密封气管能迅速到达轴封处,起到正常的密封作用,并保证润滑油不进入空气中,以免带来隐患。

更多内容请见《中氮肥》2015年第6

 

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