尿素装置低压系统增容节能改造总结
张青林,徐 杰
(国电赤峰化工有限公司,内蒙古 赤峰024070)
[摘 要]国电赤峰化工有限公司“30·52”煤制尿素项目尿素装置在满负荷运行状态下,低压吸收系统超压,排放量大,系统消耗高;在精馏塔气相管线上增加1台甲铵预冷器后,保证了系统的正常运行,减少了系统的排放,降低了消耗,达到了增产节能的目的,但也带来一些新问题亟待解决。
[关键词] 尿素装置;低压系统;改造;甲铵预冷器
[中图分类号] TQ 441.41 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2015)06-0042-02
国电赤峰化工有限公司“30·52”煤制尿素项目尿素装置采用传统的CO2汽提工艺,高压系统生成浓度约55.70%的熔融尿液经低压系统的精馏塔加热提浓后,浓度约64.00%的熔融尿液进入蒸发系统;低压系统甲铵分解后的气相进入低压甲铵冷凝器吸收,吸收液经高压甲铵泵送回高压系统,尾气则进入常压吸收塔吸收或直接排入放空筒。生产过程中,在系统满负荷运行状态下,低压吸收系统超压,排放量大,系统消耗高。为此,我公司在精馏塔气相管线上增加了1台甲铵预冷器,达到了增产节能的效果,但也带来一些新问题亟待解决。以下对尿素装置低压系统增容节能技改的情况作一总结。
1 改造前系统的运行状况
2014年3月,尿素装置开车,据生产实际状况,尿素合成系统负荷只能稳定在23 000~24 000 m3/h(以CO2量计,下同;负荷约90%),低压系统运行情况如下:精馏塔气相压力0.30~0.35 MPa(控制指标0.25~0.35 MPa),低压甲铵冷凝器液位槽气相压力028 MPa,二者之间压差为0.02~0.07 MPa;低压甲铵冷凝器入口低调水温度60 ℃,低调水回水温度70 ℃(二者之间温差10 ℃,控制指标为小于10 ℃),低压甲铵冷凝器出液温度72℃;尿素合成系统在90%负荷下生产时,低压吸收系统放空调节阀开度25%~35%,低压甲铵冷凝器液位槽气相排放调节阀开度10%左右,可以将精馏塔分离出来的NH3和CO2完全吸收,氨水槽组分控制在指标之内,解吸、水解系统运行正常,吨尿素氨耗控制在575 kg(设计值)以内。
为了提高尿素合成系统的生产能力,验证尿素合成系统的生产能力及设计水平,尿素合成系统生产负荷提至100%,低压系统运行情况如下:精馏塔气相压力0.36~0.44 MPa,低压甲铵冷凝器液位槽气相压力0.28 MPa,二者之间压差为0.08~0.16 MPa;低压甲铵冷凝器入口低调水温度60 ℃,低调水回水温度70 ℃,低压甲铵冷凝器出液温度72 ℃;低压吸收系统压力偏高,低压吸收系统放空调节阀开度80%~100%,低压甲铵冷凝器液位槽气相排放调节阀开度50%左右;合成系统出料多时,低压系统严重超压,只能开放空副线维持低压系统压力,精馏塔分离出来的NH3和CO2不能完全吸收,氨水槽组分NH3、CO2偏高,解吸、水解系统运行不正常,吨尿素氨耗580~585 kg。
2 改造方案
实际运行状况显示,尿素合成系统生产负荷在90%时,解吸、水解系统运行正常,吨尿素氨耗可控制在575 kg(设计值)以内;但尿素合成系统生产负荷在100%时,低压吸收系统压力偏高,排放量大,特别是在尿素合成系统大量出料时,低压系统严重超压,只能开放空副线维持低压系统的压力,解吸、水解系统运行不正常,氨耗高,排放的大量氨气进入空气中,造成环境污染。
经与国内同类型厂家及国内尿素专家沟通,公司决定在尿素低压吸收系统增加1台低压甲铵预冷器,串联在现低压甲铵冷凝器前,以降低进入低压系统工艺气体的温度,增强对精馏塔分离出来的NH3和CO2的吸收,从而减少低压系统的排放,确保低压系统操作平稳,达到增产降耗、减少环境污染的目的。
2.1 具体方案
(1)在尿素合成系统低压框架3楼精馏塔气相进入原低压甲铵冷凝器(C63504)前新增1台低压甲铵预冷器(C63522),新增低压甲铵预冷器固定在尿素合成系统低压框架3楼楼板混凝土支架上。
(2)低调水与原低压甲铵冷凝器换热后,引出DN200的管线再与新增低压甲铵预冷器连接,换热后的低调水回到一楼泵房低调水泵总管线入口(用DN200闸阀控制进出新增低压甲铵预冷器的低调水量,用DN500副线蝶阀控制主副线低调水量的分配)。
(3)工艺气体管线增加0.7 MPa蒸汽伴热管线,蒸汽换热后形成的冷凝液回至冷凝液管网,回收利用。
更多内容请见《中氮肥》2015年第6期