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HT-L炉投用晋城无烟煤对炉况的影响及技改思路

[日期:2015-12-16] 来源:  作者: [字体: ]

HT-L炉投用晋城无烟煤对炉况的影响及技改思路

 

何天天

(河南晋开化工投资控股集团有限责任公司,河南 开封475002

 

[摘  要]针对HTL炉试烧晋城无烟煤出现的氧气消耗量大、有效气含量达不到盈利标准、炉温高且炉内盘管易烧穿、灰渣含碳量高、渣水系统结垢堵塞严重等不良现象,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水循环等方面综合论证,提出HTL炉的技改思路,以解决晋城无烟煤与HT-L炉不匹配的难题。

[关键词] HT-L炉;晋城无烟煤;耐火层冷却水盘管;二次补氧环;温度逐级传递; 渣水闭路大循环

     [中图分类号]TQ 546  [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201506-0035-02

 

河南晋开化工投资控股集团有限责任公司(简称河南晋开集团)二分公司HTL煤制气项目20104月破土动工,20121019日开车成功,投用神木煤,并掺入部分高硫煤。HT-L炉是气化无烟末煤的理想炉型,主要适合烧新疆、神木等低灰熔点、高热值烟煤,而晋城无烟煤硬度强、可磨性差、灰熔点高(在1 500 ℃以上),运行中出现煤耗大、运行成本高的问题。2014429日—517日,HT-L炉试烧晋城无烟煤出现了以下不良现象:氧气消耗量大,有效气含量达不到盈利标准,炉温高且炉内盘管易烧穿,灰渣含碳量高,渣水系统结垢堵塞严重。对此,从耐火层厚度、激冷水水质、渣水循环等方面综合论证,提出HT-L炉技改思路,以解决晋城无烟煤与HT-L炉不匹配的难题,实现HT-L炉原料煤本土化。

1  HT-L炉简介

1.1  主要特点

HT-L炉属气流床炉型,干粉输送、纯氧加压氧化、单烧嘴顶烧式,气化温度1 4001 900 ℃,适应煤灰熔点1 2501 650 ℃,操作压力24 MPa,液态排渣,理论有效气含量≥90%,水冷壁、盘管,四进四出,自炉体内表面向外,保温形式依次为液渣、固渣、SiC耐火材料、水冷壁、惰气保护层、高铝不定型耐火材料、外保温层,水冷壁可形成35 mm厚固渣层。

1.2  设计理念

炉中心温度逐级向炉壁传递:中心焰→熔渣→固渣→耐火料→内盘管壁→锅炉水→外盘管壁→惰气保护层→高铝不定型耐火材料→外保温层。

2  HT-L炉试烧晋城无烟煤出现的问题及原因

HT-L炉试烧晋城无烟煤期间的运行情况分析:尾渣含碳量与炉温、O/C不平衡,提高氧量炉温会升高,直接的影响是耐火料熔融变薄(通过炉子大修期间剩余厚度可以判断),而同时尾渣含碳量下降幅度并不明显,这个矛盾直接制约着集团公司的经济效益。

HT-L炉最主要的问题是盘管烧穿、下降管变形。当然,盘管烧穿与HT-L炉原料的本土化不彻底有很大关系,本质原因是HT-L炉在使用过程中温度逐级传递出现跃级,SiC耐火料长期在高温高氧的作用下逐渐变软,在熔渣的冲刷下被带走,当然这个过程很漫长,伴随炉子的单次运行周期,直至耐火层消失后温度传递彻底失效,最终锅炉水盘管向火面暴露在高温熔渣和氧气的侵蚀中,直至烧穿,烧穿后锅炉水漏入系统,导致合成气中甲烷含量、尾渣含碳量、O/C及炉外壁温度逐渐上升,运行成本与经济效益均不达标,被迫停车检修。

渣水系统存在的主要问题是下降管结垢严重且变形,其原因是碳酸钙等结晶在下降管外表面大量生成,使下降管内外表面的热膨胀系数改变较大,最终导致下降管变形直至烧穿以及渣水系统管线易堵塞、磨穿。以上问题主要与激冷水(由洗涤塔提供)水质差有很大的关系。

3  HT-L炉技改思路的理论支持

HT-L炉的技改思路是合理利用熔渣温度的逐级传递,配合煤的灰熔点让温度逐级按流动温度→软化温度→变形温度→半球温度向耐火料→水冷壁→惰气保护层→高铝不定型耐火材料→外保护层传递。

HT-L炉试烧无烟煤期间温度逐级传递出现跃级,跃级位于熔渣→固渣→耐火料,炉温高至耐火料烧蚀温度,导致耐火料逐渐变软并被熔渣冲刷带走。而正常情况下应该是固渣形成在耐火料表面,固渣和流动熔渣之间是半融半固(即软化温度)的渣,但通过设计并增加耐火料的冷却盘管可以解决上述问题。当然,冷却盘管的材质、直径、长度(通过目前4台炉子盘管漏点集中位置可以测算)、排列方式要考虑在内,这是维持温度传递避免跃级的重要因素,也是从源头避免HT-L炉试烧无烟煤炉温高的措施。

HT-L炉试烧无烟煤期间还有一个问题就是炉内温度分布不均匀、尾渣含碳量高,对此的技改思路是:在炉内(需要通过各煤种在炉内的上下温度传导曲线计算)增加二次补氧环进行二次给氧,达到平衡炉温、调节炉壁渣层厚度的目的。只是二次补氧会导致炉内总体温度上升、尾渣含碳量下降、有效气产量及含量上升、炉子可用负荷调节下降、炉子内压上升、激冷环下降管渣水温度上升,如果排渣系统不技改,新的问题会伴随而来,那就是:激冷环更易磨穿,下降管更易变形烧穿,渣水管道系统更易堵塞、磨穿。

渣水系统存在的问题通过改造激冷水流程可以解决。当前HT-L炉的水循环主要适用于中、低灰熔点的原煤,高灰熔点的无烟煤虽然可用,但不能达到高效长周期运转。激冷水流程改造的目的是:降低激冷水的水温,提高激冷水的水质,降低激冷水中气体(O2CO2)含量,从源头上减少钙离子和酸根离子的碰撞几率。

渣水系统改造后,气化炉激冷室出来的黑水与来自洗涤塔底部的黑水,经减压阀减压后去高压闪蒸罐,闪蒸后的液相去真空闪蒸罐进一步闪蒸,闪蒸后的高固含量黑水去沉降槽,在沉降槽中连续加入絮凝剂,沉降下来的淤浆经底流泵送至过滤机,沉降槽顶部的清水溢流到灰水槽。高压闪蒸罐闪蒸出来的气相去高压闪蒸冷却器冷却(改造前的气相经汽涤塔换热后去高闪冷凝罐,高压闪蒸罐的换热效率须等气化炉改造完成后的测试数据进行计算),冷却后的不凝气体去火炬燃烧,冷却后的液相去除氧器。真空闪蒸罐顶部闪蒸出来的气体去真空闪蒸冷却器,真空闪蒸系统的真空度由真空闪蒸冷却器气相出口的真空泵提供,真空泵出口的不凝气体放空,冷凝后的液相去灰水槽,再经低压灰水泵送入除氧器,在除氧器中加入蒸汽将灰水加热至110 ℃左右,通过沸腾除去水中的溶解氧及二氧化碳,除氧器出口气相放空,液相经除氧水泵送至汽涤塔(原汽涤塔出口气相去高压闪蒸冷却器,改造后放空)。在汽涤塔内加入分散剂(原分散剂在灰水槽及低压灰水泵入口加入),汽涤塔液相分两路:一路通过高压灰水泵送至洗涤塔洗涤HTL炉出来的粗合成气;一路通过激冷水泵送入激冷水过滤器过滤掉杂质后送至激冷环。

改造后的水循环热效率(利用率)有所下降,但水循环效率有所上升,中控操作更简洁,送至HT-L炉激冷室的水质大幅度提高,汽涤塔(改造后的汽涤塔对HT-L炉供水起到缓冲和水质调节作用)的负荷提升很大。

4  HT-L炉技改方案要求

更多内容请见《中氮肥》2015年第6

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