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2 000 t/d级航天粉煤气化装置开车运行小结

[日期:2015-12-16] 来源:《中氮肥》2015年第6期  作者: [字体: ]

2 000 t/d级航天粉煤气化装置开车运行小结

 

刘晓军

(黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司,黑龙江 伊春153103

[摘  要]对瑞星集团股份有限公司300 kt/a合成氨装置的2 000 t/dHT-L航天粉煤加压气化炉的开车、调试、运行等进行介绍和总结。实际运行情况表明,2 000 t/d级航天粉煤气化装置运行平稳可靠、运行周期长、系统操作弹性大,氧耗、煤耗在各种气化工艺中属较好水平。

[关键词]2 000 t/d级航天粉煤加压气化装置;开车;调试;运行

[中图分类号] TQ 546   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932201506-0004-03

 

1  概况

瑞星集团股份有限公司300 kt/a合成氨装置全部采用国产化技术,气化装置采用国内具有自主知识产权的2 000 t/dHT-L航天粉煤加压气化炉。

HT-L航天粉煤加压气化装置以干煤粉为原料,采用激冷流程生产粗合成气。原料煤经磨煤、干燥、分离后送入干煤粉常压贮罐,经煤锁斗加压到高于气化炉压力后,送入粉煤给料罐中,利用压差将干煤粉输送到气化炉,与空分来的纯氧和少量水蒸气反应,生成以COH2为主的粗合成气,与输煤过程中带入的N2一道经一系列洗涤除尘后进入净化工序,净化后经配N2调整氢氮比,制得合成氨所需的氢氮气,经合成气压缩机加压后送氨合成工序。

HT-L航天粉煤加压气化炉采用盘管式水冷壁结构,顶置组合式烧嘴,粉煤干法进料,气体湿法除尘,在较高温度(1 550 ℃,最高 1 700 ℃)及4.0 MPaG)压力下粉煤进行气化反应。由于出系统的粗合成气温度高,所携带水蒸气量比较大,汽气比可达1.27,变换工序在不外加蒸汽的情况下将合成气中的CO含量降至0.4%以下。

2  流程描述

300 kt/a 合成氨装置气化单元由航天长征化学工程股份有限公司设计,主装置包括磨煤及干燥系统、煤粉加压及输送系统、煤气化系统、渣水循环处理系统4部分。

磨煤及干燥系统主要是用磨煤机把原料煤磨成煤粉,由惰性气体发生器来的热风将煤粉干燥并输送到袋式过滤器,干煤粉被分离后去煤粉加压及输送系统,热风则循环使用。

干煤粉从粉煤袋式过滤器输送到粉煤贮罐中,通过重力作用,间歇输入到煤加压锁斗中,通过N2CO2加压到约49 MPa,送到粉煤给料罐,粉煤给料罐的底部有3条煤粉输送管线,通过特殊的装置将煤粉输送到气化炉烧嘴中。

航天炉烧嘴为组合式顶置烧嘴,由点火、开工及煤气化3个烧嘴组合在一起,煤粉和纯氧、水蒸气等气化剂一起通过烧嘴的不同通道进入气化炉中,发生一系列的反应,生成以COH2为主以及含少量CO2H2S等的高温粗合成气。

粗合成气下行经过气化炉激冷环时,被激冷环喷出的水激冷降温,一部分水变成水蒸气;粗合成气、水蒸气、灰、渣及热水一齐沿下降管下行到气化炉的底部,粗合成气中的一部分灰和气化渣在此分离,气体则沿环腔上行到气化炉中部出口离开气化炉,经喷水加湿、除尘、洗涤等,使尘含量降到1×10-6以下,送往变换工序。

气化炉底部及洗涤塔出来的夹带大量炉灰的黑水,通过多级闪蒸回收其中的热量,再经沉降提浓,将黑水中灰浆含量提高到20%左右,送过滤机过滤脱水,制成滤饼作为燃料使用。

沉降槽上部溢流出的灰水中灰含量非常少,通过除氧、加热、加压,送洗涤塔洗涤粗合成气,再加压送气化炉作为激冷水循环使用。

气化炉由外壳和内部的盘管及激冷环、下降管等构成,气化反应放出的热量被盘管内循环的热水吸收,上升到汽包内,生产53 MPa的饱和蒸汽外送,也可作为气化剂送入气化炉。这样,既副产了蒸汽,又避免了气化炉外壳承受高温。

3  开车过程

航天粉煤气化装置20116月开始设备安装,前期进展较慢;20129月空分、气化设备安装完毕,开始设备单体试车;201211月系统联动调试;201212181140,气化炉点火成功,经升温升压,1236气化炉一次投料成功,之后进行气化炉低负荷内壁挂渣、加负荷及工况调整等工作,因净化系统不具备接气条件,气化炉按计划运行6 h后停车备用。

201336,后工序全系统流程打通,气化装置再次点火开车,气化炉投料后,经过原始升负荷、低负荷挂渣等一系列过程,O2流量逐渐加到约23 500 m3/h,经过工艺参数优化,气化炉操作弹性较大的优势得到体现,3611日,气化炉维持低负荷运行状态,合成氨产量分别为532 t787 t791 t766 t771 t801 t。开车当日,粗合成气气体成分为:H2 28.8%CO 53.8%、,CO2 2.86%CH48001 200)×10-6;之后随着负荷的提高,有效气(CO+H2)含量由开车初期的82.6%提高到86%左右。吨氨原料煤消耗在1 3501 400 kg

开车初期,汽包产汽量在8 t/h左右,其后,随着水冷壁渣层的加厚,汽包产汽量逐渐降低,正常生产时,产汽量约4 t/h

312,因员工操作不熟练,磨机出现故障,决定全系统停车,进行系统的检查消缺。

315,系统检查消缺完毕,再次点火开车;316,合成氨产量757 t318起系统逐渐加负荷,至331,合成氨产量分别为892 t980 t1 019 t1 060 t1 058 t1 052 t1 039 t1 035 t1 026 t1 053 t1 060 t1 055 t1 046 t1 038 t

4  气化炉运行参数

气化炉运行正常后,将入炉O2流量控制在26 00028 000 m3/h,干煤粉流量控制在5257 t/h,炉压3.853.95 MPa,氧煤比控制在0.750.8,水氧比控制在6%8%,合成氨日产量保持在1 0301 060 t20135月以后,加负荷到日产合成氨1 100 t左右运行,最高氨产量达到1 103 t/d,吨氨氧耗610628 m3,吨氨原料煤消耗1.301.35 t,渣中残炭2.0%4.0%,滤饼残炭31%42%(一般在35%左右),洗涤塔出口气体温度约202 ℃。

20138588,瑞星集团与航天长征化学工程股份有限公司一起对2 000 t/d级航天气化装置进行72 h性能考核,见表1

更多内容请见《中氮肥》2015年第6

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