烧嘴烧穿事故原因分析及优化
孔德升
[新能凤凰(滕州)能源有限公司,山东 滕州277527]
[摘 要]对烧嘴烧穿、合成气大量外泄的原因进行分析,通过增加烧嘴在线监控手段和实施烧嘴冷却水联锁优化措施,实现了对烧嘴泄漏情况的准确检测,并能第一时间触发停车联锁,关闭烧嘴冷却水进、出口切断阀,避免了烧嘴烧穿、合成气外泄事故的再次发生。
[关键词 烧嘴烧穿;合成气外泄;烧嘴冷却水;安全联锁;原因分析;优化措施
[中图分类号] TQ 545 [文献标志码] B [文章编号] 1004-9932(2016)01-0049-03
三流道预膜式工艺烧嘴是四喷嘴气化工艺的核心设备之一,由于工艺烧嘴头部暴露在1 350 ℃的高温环境中长期工作,热应力突变、灰渣冲刷、煤浆冲刷和回流流股冲蚀等原因,决定了即便拥有再好材质的烧嘴也会存在一定的使用寿命。部分新建装置在投产后出现了工艺烧嘴烧穿、合成气大量外泄事故,不仅烧坏烧嘴(烧嘴永久性报废)、使气化炉耐火砖使用寿命大大缩短,更对整个厂区的安全形成巨大威胁。
1 烧嘴保护措施概述
为延长工艺烧嘴的使用寿命,气化装置设计了一套专门对烧嘴头部进行强制冷却的冷却水系统。用脱盐水建立烧嘴冷却水槽液位,冷却水由烧嘴冷却水泵加压至2.8 MPa,经烧嘴冷却水冷却器冷却降温后采取低进高出的形式进入4个工艺烧嘴的冷却水盘管及头部水夹套内,对烧嘴头部进行强制冷却,从而达到保护烧嘴的目的。从烧嘴出来的冷却水回流至回水分离罐,再溢流至冷却水槽继续循环使用。烧嘴冷却水系统另设有事故烧嘴冷却水槽,当2台烧嘴冷却水泵均出现故障或系统断电时,可提供烧嘴冷却水紧急补水。此外,为避免烧嘴安装或拆卸时物理碰撞、合成气冷凝点蚀及隔绝高温、减少烧嘴室回流冲刷,还在烧嘴头部采用了特殊模具浇筑而成的氧化铝空心球保护层。
同时,利用烧嘴冷却水压力低于气化炉压力的特点,设立烧嘴冷却水联锁系统,用以监控烧嘴冷却水系统的泄漏情况。当烧嘴头部泄漏时,合成气会进入烧嘴冷却水中,相应仪表检测到后,该烧嘴冷却水进、出口切断阀会联锁关闭,并触发该对烧嘴联锁停车,确保气化炉安全停车。目前厂家普遍采用的是烧嘴冷却水进口流量低低(LL)、烧嘴冷却水进口压力高高(HH)、烧嘴冷却水出口温度高高(HH)三选二联锁。
2 烧嘴烧穿、合成气外泄的危害
(1)夹带熔渣的高温合成气从烧嘴处反窜,对烧嘴室和工艺烧嘴造成冲刷,烧坏夹套和盘管,使工艺烧嘴永久性报废;烧嘴与气化炉连接法兰若受到冲刷损坏,还会耽误气化炉投料时间,延长事故处理时间。
(2)合成气从气化炉烧嘴处外泄,与氧气相遇发生爆炸,易损坏周围设备、管线、阀门和仪表设施。
(3)合成气中的CO、H2S和COS等有毒有害气体弥漫气化框架,严重威胁周围人员的生命安全,并给事故损坏情况检查和处理带来困难。
(4)激冷室内的激冷水随主系统中的合成气反窜进入气化炉燃烧室,造成炉温骤降,耐火内衬易产生裂纹、剥落、断裂、脱落,甚至拱顶坍塌,耐火内衬寿命剧减,从而易引发炉壁超温,对气化炉再次投料运行产生严重影响,并形成极大的安全隐患。
(5)合成气外泄后,系统压力骤降,对设备和管道产生突变应力,内件容易脱落、损坏,连接法兰容易泄漏。
(6)合成气外泄导致系统压力骤降后,管道和设备内的垢片脱落,还会造成管道堵塞,影响系统灰渣的排出和正常的水循环。
(7)水洗塔压力骤降,黑水汽化,造成黑水循环泵汽蚀损坏,激冷水供应中断,激冷环受到损坏。
3 烧嘴烧穿、合成气外泄事故的处理步骤
(1)气化炉两对烧嘴紧急停车,烧嘴烧穿若未触发联锁,则执行烧嘴冷却水故障停车操作。
(2)检查并确保安全系统程控阀门动作顺序和阀位正确。
(3)确认氧气调节阀、合成气出工段阀关闭,关闭该气化炉氧气入工段阀。
(4)手动打开水洗塔出口合成气放空阀和合成气压力调节阀,进行快速泄压操作。
(5)打开黑水循环泵入口补水阀,降低黑水循环泵入口水温,防止黑水循环泵汽蚀。
(6)系统压力降至1.5 MPa,执行黑水切换操作,直接将气化炉黑水切入真空闪蒸系统,保证气化炉压力低时系统水循环正常。
(7)导通气化炉、旋风分离器和水洗塔置换盲板,并打开置换阀门,系统进行氮气置换操作。
(8)系统置换合格后,投用抽引系统,建立气化炉内负压。
(9)分析人员做大气环境分析,工艺人员根据分析情况佩戴防护器具进入现场,进行工艺处理和煤浆管线冲洗。
(10)拆除故障工艺烧嘴,检查工艺烧嘴、气化炉筒体法兰和烧嘴室的损坏情况(确认气化炉筒体法兰和烧嘴室砖无冲刷、脱落)。
(11)检查炉温≥1 000 ℃,更换工艺烧嘴并紧固(若烧嘴使用时间较长,4个烧嘴必须同时更换)。
(12)对黑水管线及设备导淋进行排污操作,排出遗留的灰渣和脱落的垢片。
(13)停抽引系统,系统进行氮气置换,建立煤浆循环和氧气开工流量。
(14)现场和控制室最终确认,根据气化炉炉膛温度和事故损坏情况,向调度申请是否执行气化炉连投操作。
4 烧嘴烧穿、合成气外泄事故的原因分析
更多内容详见《中氮肥》2016年第1期