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高压氮气压缩机填料密封失效原因分析及改进

[日期:2016-11-02] 来源:《中氮肥》2016年第5期  作者: [字体: ]

高压氮气压缩机填料密封失效原因分析及改进

 

左志强,段小蒙,徐 

(兖州煤业鄂尔多斯能化荣信化工有限公司,内蒙古 达拉特014300

 

[摘  要]简介往复式高压氮气压缩机高压侧填料密封失效故障,分析其原因,通过改造填料函水冷结构和增强阻流环强度等措施,解决了填料密封失效的问题。

[关键词] 高压氮气压缩机;填料密封失效;原因分析;改进措施

    [中图分类号] TH 457  [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201605-0048-02

 

我公司气化工段高压氮气系统采用的是往复式高压氮气压缩机(简称氮压机),型号为2D6524/351491,氮压机为两列四级压缩,一、二级正级差,三、四级倒级差,每级气缸均为单作用气缸,活塞最大线速度2.96 m/s,曲轴转速370 r/min,正常气量550 m3/h,吸气压力0.350.4 MPa,排气压力13.315.0 MPa

故障描述

氮压机正常程序开机试车,当四级出口压力达到10.0 MPa左右时,四级密封填料突然瞬间喷气失效,伴随“放炮”声音,四级出口压力瞬间降至9.0 MPa;氮压机继续运行,当四级压力再次达到10.0 MPa时,仍然出现“放炮、泄压”现象,其四级出口压力无法达到设计工作压力。检查其循环水系统、润滑油系统、各级进气管线,均无异常;连续运行2 h,每次四级出口压力接近10.0 MPa时,高压段填料就会失效,于是决定停机检查。

原因分析

拆检氮压机三、四级气缸附件,抽出活塞杆,拆检四级气缸填料函,发现填料环切向环严重变形且内圈有毛边,阻流环内圈凸起,向曲轴箱侧鼓起,节流环、密封环则无异常。

检查工艺操作状况,介质参数、各级压缩比、温度及循环水压力、温度等均符合要求。

塞尺测量切向环、阻流环、密封环、节流环等轴向间隙,符合技术要求:△10.300.42 mm;△20.280.39 mm;△30.170.23 mm

氮压机填料密封采用无油润滑,填料共8组,如图1。其中,从靠近曲轴箱侧开始分别为:辅助密封1组,切向环+切向环;主密封5组,阻流环+密封环;节流环2组。切向环与密封环材质采用聚四氟乙烯,阻流环与节流环材质是PEEK

 

1氮压机四级气缸填料函示意

辅助密封是由2个正切切口的环组合而成,属双向密封,承压0.20.4 MPa。主密封是由阻流环+密封环组合而成,阻流环为径向三瓣环,密封环为正切三瓣环,节流环为2个整体环,均属于常用密封组合。

从拆检时切向环、阻流环变形情况来看,本次填料密封失效事故的原因为:切向环与阻流环强度不足,当其承受压力升高到某一值时,瞬间发生形变而导致填料密封失效。

改进措施

3.1  第一次改进

取消辅助密封,改为阻流环+密封环;阻流环厚度由6 mm增至9 mm,将图1中填料函A~E的填料槽加深3 mm;增加1组主密封填料。

改进后,主密封由最初的5组变为7组,节流环2组未改动,密封共9组。开机运行,氮压机出口压力升至10.0 MPa,稳定运行30 min,未见异常;继续升压至正常工况13.0 MPa,稳定运行30 min,检测到靠近曲轴箱一侧的填料函及活塞杆温度偏高,达到100 ℃,且有持续上涨趋势;继续升压至设计压力15.0 MPa,填料密封工作正常,稳定运行30 min,降压至正常工况13.0 MPa,稳定运行2 h,活塞杆高温点达到135 ℃,活塞杆表面伴有发蓝、发黑,填料密封突然失效,伴随“放炮”声,氮压机出口压力降至12.5 MPa,随着活塞杆温度上涨,填料密封失效频率增加,氮压机出口压力逐步下降,再次决定停机检查。

3.2  第二次改进

更多内容详见《中氮肥》2016年第5

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