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半贫液泵断轴原因分析及对策

[日期:2017-04-21] 来源:《中氮肥》2016年第6期  作者: [字体: ]

半贫液泵断轴原因分析及对策

 

 

(中海石油化学股份有限公司,海南  东方572600

 

[摘  要] 针对半贫液泵断轴事故,从工艺、设备、电气等方面分析原因,并制定了应对措施。实践表明,通过加强管理和采取有效的措施,能有效防止断轴的发生,保证装置的连续运行,降低设备的维护成本,从而提升装置运行的经济效益。

[关键词] 半贫液泵;断轴事故;原因分析;应对措施

[中图分类号] TQ 113.26+4   [文献标志码] B  [文章编号]1004-9932201606-0027-03

 

中海石油化学股份有限公司化肥一部合成氨装置主体部分采用英国ICI-AMV工艺,设计合成氨生产能力1 000 kg/d。其中,脱碳单元采用美国苯菲尔脱碳工艺——苯菲尔特低热专利技术,由两段吸收、两段再生、四级喷射抽吸闪蒸组成;吸收剂为水合热钾碱液(HPC),溶液中碳酸钾含量约30%,另有活化剂ACT-1以及缓蚀剂五氧化二钒。

1  脱碳单元工艺流程简介

再生后的热钾碱液(贫液和半贫液)从再生塔送回吸收塔。贫液(70 ℃)送往吸收塔上塔顶部用于脱除气体中的CO2,半贫液(114 ℃)则送至吸收塔下塔顶部,与上部溶液混合后向下流经填料层,与工艺气逆流接触,进行CO2的吸收。出吸收塔的富液经水力透平回收能量后压力降至93.2 kPa左右,送往再生塔,在再生塔中溶液向下流动与蒸汽逆流接触,溶液中的CO2被再生出来。半贫液从再生塔中部引出,进入闪蒸槽,在闪蒸槽经四级闪蒸后压力降至45.8 kPa,闪蒸出的蒸汽返回再生塔。闪蒸槽有4个腔室,每个腔室由一个喷射器抽真空,用低压蒸汽作为动力蒸汽工作,喷射器消耗的蒸汽全部加入再生塔中部作为再生蒸汽。半贫液在闪蒸槽闪蒸后通过半贫液泵送回吸收塔,压力为3.55 MPa,贫液从再生塔底部出来,冷却至70 ℃后用贫液泵送至吸收塔顶部。

2  半贫液泵断轴事故及原因分析

2.1  半贫液泵断轴事故经过

20153423:40,工艺人员巡检发现半贫液泵(05P006A/B)负荷端机封有泄漏,短时间内机封周围有白烟冒出,并带有碱液喷出,同时主控人员发现工艺冷凝液电导率开始上涨,由17.7 μS/cm涨到107.1 μS/cm,于是现场紧急倒泵处理,并安排保运部检修,解体后发现转子轴断裂。

20155218:20,工艺人员巡检发现半贫液泵负荷端有异常声音,同时振动监控系统显示该泵的振值达到报警值,于是紧急通知部门技术人员判断是否再次发生了断轴事故,工艺人员也进行了紧急倒泵处理。泵解体后发现相同位置转子轴再次断裂。

2015720,半贫液泵发生第三次断轴事故。

更多内容详见《中氮肥》2016年第6

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