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低压气相法三聚氰胺装置尿洗塔工况差的原因分析及处理

[日期:2017-06-12] 来源:《中氮肥》2017年第3期  作者: [字体: ]

低压气相法三聚氰胺装置尿洗塔工况差的

原因分析及处理

 

 

(川化集团有限责任公司, 四川 成都  610300

 

  要] 针对川化股份有限公司26 kt/a三聚氰胺装置尿洗系统运行工况差引起的换热器换热效果变差、熔尿循环泵循环量降低、旋风分离器带液较多、反应器投料不稳等影响装置稳定、高负荷运行的问题,分析尿洗系统运行工况的影响因素,采取有针对性的改进措施后,实现了尿洗系统的稳定运行,为装置的长周期运行提供了保障。

关键词低压气相法三聚氰胺装置;尿洗塔;运行工况;原因分析;应对措施

    [中图分类号] TQ 226.63  文献标志码] B  文章编号]1004-9932201703-0078-03

 

1   

川化股份有限公司三聚氰胺厂26 kt/a三聚氰胺装置建于2005年底,由213 kt/a装置组成,采用清大华业公司开发的国产化低压气相淬冷结晶工艺。由于当时技术尚不够成熟,刚建成时装置连续运行时间不到30 d,其中尿洗系统工况是影响装置长周期运行的一个瓶颈问题。之后几年通过不断地分析总结,整个装置进行技改120多项,其中尿洗系统进行技改48项,有效提升了尿洗系统运行的稳定性,装置长周期运行不断创出新高,2013年实现连续运行141 d,创造了当时国内同类装置的长周期运行纪录。之后由于川化股份有限公司主营业务的整体转型升级,2014526 kt/a三聚氰胺装置全面停产。

2  尿洗系统简介

2.1  流程简述

尿洗系统工艺流程见图1。从尿素装置蒸发系统过来的浓度为99.5%尿液进入三聚氰胺装置尿洗塔(E201)底部,通过熔尿循环泵(J201,流量500 m3/h)将绝大部分熔尿送至尿洗塔外冷器(C201)换热降温后进入E201顶部,另外一少部分(5.6 m3/h)进入反应器(D401);被送进尿洗塔顶部的熔尿与冷气风机(J302)送来的约240 ℃的高温气体混合,并流而下,在内冷器内再次进行换热,温度控制在137140 ℃;换热后的熔尿与工艺气体一并进入4个旋风分离器(L201),在离心力的作用下,熔尿被分离下来进入E201底部,而工艺气体则分成三部分,一部分经压缩机(J301)加压后作为D401流化床的载气,一部分进入尾气系统被回收,另一部分进入结晶器(L701)作为冷却气体。

1  尿洗系统工艺流程简图

2.2  尿洗塔的主要作用

尿洗塔(E201)是低压气相法三聚氰胺装置的核心设备之一,其运行状况的好坏直接影响着整个装置的负荷、运行周期、物料消耗等。其主要作用如下。

1)对工艺气体进行冷却降温。结晶器(L701)过来的含有固体三聚氰胺粉末的混合气体(温度约210 ℃)经过捕集器(L702A/B),在离心力的作用下把固体三聚氰胺粉末分离到L702A/B底部,气体则从L702A/B顶部出来后经冷气风机(J302)输送至E201顶部,温度约240 ℃,与E201的熔尿循环泵(J201)打上来的500 m3/h熔尿混合,并流而下,气体温度由240 ℃降至140 ℃。

更多内容详见《中氮肥》2017年第3

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