阅读内容

低压醇烃化系统运行过程中的典型问题和解决方案

[日期:2017-12-28] 来源:《中氮肥》2017年第5期  作者: [字体: ]

低压醇烃化系统运行过程中的典型问题和解决方案

 

赵保仓,赵  阳,王永法,崔惠娟

(安阳化学工业集团有限责任公司,河南安阳  455133

 

[  ] 安化公司二套合成氨、尿素系统2010年采用低压醇烃化系统替代原甲烷化炉进行气体精制后,运行过程中存在管道、设备结蜡严重的情况,对蒸发冷的换热效果影响较大,同时还造成醇烃洗涤分离器带液及醇烃洗涤分离器结蜡等问题,导致精制气中夹带较多烃化物,对氢氮气压缩机五段入口气阀以及氨合成催化剂造成危害。在不采取低温甲醇洗工艺等进行改造的情况下,以不把大量烃化物带入到后系统为目标,基于目前的工艺、设备用最小的投入进行技术改造,通过新增除蜡器、醇烃洗涤分离器及更新烃化蒸发冷等,有效降低了精制气中烃化物的带入量,实现了为合成氨反应提供优质精制气的目的,并延长了氢氮气压缩机五段入口气阀和氨合成催化剂的使用寿命。

[关键词] 低压醇烃化;烃化物;烃化蒸发冷;醇烃洗涤分离器;结蜡堵塞;除蜡器;热洗

[中图分类号] TQ 113.26+4.3  [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201705-0006-04

 

0   

河南能源化工集团安化公司2套合成氨、尿素系统采用煤制气生产合成氨,其净化系统采用中串低变换、脱硫脱碳、氧化锌精脱硫、甲烷化工艺,氨合成系统采用一轴三径合成塔。2010年,合成氨新系统改造为甲醇联产合成氨系统,其流程为:中串低变换→变换脱硫→PSA两段脱碳→精脱硫→低压醇烃化→氨合成。改造完成后,系统产能由80 kt/a合成氨扩至50 kt/a甲醇、140 kt/a合成氨。任何一套甲醇装置,发生甲醇合成反应的同时都会伴随很多副反应,生成烃化物,这在低压醇烃化系统中表现得尤为明显。低压醇烃化的目的是除去净化气中的COCO2,为氨合成反应提供合格的原料气。本合成氨装置中的醇烃化塔为二合一轴向反应器,上段装填铜系催化剂,下段装填铁系催化剂;在铁系催化剂的作用下,烃化物大量生成,经过烃化蒸发冷冷却到30 ℃左右,烃化物成为蜡状固体附着在换热管内和工艺管道内等,换热器换热效率降低,导致气体中烃化物带入到烃化分离器(简称烃分),造成烃分塔盘堵塞,影响水洗,最终导致精制气中的甲醇、乙醇和烃化物增多,造成氢氮气压缩机五段入口气阀堵塞及损坏,氨合成催化剂中毒、寿命缩短。通过原因分析,以及对烃化物的物性进行分析,并联合设备生产厂家进行论证,在本合成氨装置中增加了除蜡器和烃分,并对烃化蒸发冷进行了更新,最终成功解决了精制气中烃化物带入量大的难题。

1  低压醇烃化系统工艺简介

技改前低压醇烃化系统工艺流程如图1。自压缩机四段来的压力<5.0 MPa的原料气[(CO+CO2)含量≤6%)]经新鲜气油分后与出循环气油分的气体汇合,经甲醇预热器(一级热交),被反应气加热至190200 ℃,之后进入低压甲醇合成塔。反应后的热气经热交冷却到6070 ℃进水冷,再经甲醇分离器分离甲醇后,一部分气体经循环机加压与原料气混合,进入下一个循环,另一部分醇后气进入醇烃预热器(二级热交),被出低压醇烃化塔的反应气加热至200 ℃左右后,从低压醇烃化塔底部入塔,经中心管进入低压醇烃化塔催化剂床层,轴向通过水管换热器,经恒温反应后的气体进入烃化段,将气体中含量<0.3%的(CO+CO2)转化为烃化物后出塔。反应后的热气经塔外热交换器降温到6070℃后进水冷器(烃化蒸发冷),出水冷的气体进入醇烃洗涤分离器(简称烃分),分离后的气体[气体中(CO+CO2)微量不高于10 mg/m3]送入压缩机五段入口,经压缩机六段加压至近31.4 MPa后送入氨合成系统。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询