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100 kt/a甲胺/DMF装置改造总结

[日期:2017-12-28] 来源:《中氮肥》2017年第6期  作者: [字体: ]

100 kt/a甲胺/DMF装置改造总结

 

原建成

(陕西延长石油兴化化工有限公司,陕西 兴平  713100

 

[  ] 针对100 kt/a 甲胺/DMF装置三甲胺不能正常采出、反应器冷却器清洗切换频繁、反应器CO喷嘴压差大而易损坏等问题,结合装置工艺流程与实际运行情况进行原因分析,制定出一系列的改造方案并付诸实施,成功地解决了DMF反应器反应温度不能有效控制、冷却器清洗切换频繁导致的系统不能连续运行等诸多问题,取得了明显的效果和良好的经济效益。

[关键词] 甲胺/DMF装置;萃取水流程DMF反应换热流程;CO喷嘴;改造

[中图分类号] TQ 226.31  [文献标志码] B  [文章编号] 1004-9932201706-0055-03

 

陕西延长石油兴化化工有限公司100 kt/a甲胺/DMF装置设计产能为100 kt/a DMF10 kt/a一甲胺、80 kt/a二甲胺、10 kt/a三甲胺,其中66 kt/a二甲胺用于生产DMF,其余14 kt/a作为商品出售。甲胺生产采用“甲醇连续气相催化胺化法”工艺,DMF生产采用CO一步法”工艺。在装置的运行过程中,先后出现了不少问题:三甲胺不能正常采出,导致系统负荷无法加满;DMF反应温度逐渐升高、冷却水回水温度逐渐下降,导致反应器冷却器清洗切换频繁;反应器CO喷嘴压差大、容易损坏,导致膜分离CO侧压力升高、反应器中CO气流分布不均等问题。为此,据装置的实际运行状况,我们对三甲胺萃取水流程、DMF反应换热流程进行了优化,对反应器CO喷嘴进行了改型,实施后装置运行周期大大延长、产量显著提高。

1  三甲胺萃取水流程改造

1.1  流程简介

甲胺合成反应产物是一甲胺、二甲胺、三甲胺和氨、水、微量甲醇的混合物,产物依次通过脱氨塔、萃取塔、脱水塔、分离塔和甲醇回收塔五塔精馏制得合格的一甲胺、二甲胺、三甲胺产品。具体工艺流程为:合成反应制得的粗胺首先在脱氨塔中进行共沸精馏,低沸点的氨、-甲胺、三甲胺共沸物从塔顶蒸出,返回系统作为配料重新使用,釜液则进入萃取塔;以水作为萃取剂对脱氨塔釜液进行萃取,塔顶得到的三甲胺纯品,一部分作为产品采出,一部分返回系统作为配料重新使用,萃取塔釜液则进入脱水塔;在脱水塔中,低沸点的一甲胺、二甲胺从塔顶蒸出,之后进入分离塔分离出一甲胺、二甲胺产品,甲醇蒸气从侧线采出进入甲醇回收塔回收甲醇,脱水塔釜液则进入闪蒸槽;闪蒸槽中的脱水塔釜液,经萃取水泵加压并用循环水将其温度调节至6570 ℃后,送入萃取塔作为萃取用水。

更多内容详见《中氮肥》2017年第6

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