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变压吸附装置原料气工艺路线优化改造小结

[日期:2021-02-18] 来源:《中氮肥》2021年第1期  作者: [字体: ]

申曌,许志红,李俊杰,薛科科

(新乡中新化工有限责任公司,河南 获嘉453800

 

       [摘  要]新乡中新化工有限责任公司200 kt/a煤制乙二醇项目配套变压吸附(PSA)装置试生产过程中出现CO产品气中甲烷含量高和吸附剂泄漏的问题,PSA装置先后两次进行技改,其后通过不断地优化调整,达到了二次技改设计要求,但受PSA装置产能规模限制,为了获得更多的CO产品气,只有增加原料气进气量、缩短运行周期,相应地解吸气量较设计值有较大幅度的增加,且存在CO产品气收率偏低、系统能耗高等瓶颈问题。经分析与论证,决定对PSA装置原料气工艺路线进行优化改造,将PSA-CO系统部分顺放气加压后送入PSA装置原料气入口,以优化PSA装置入口气体组分(提高原料气中的CO含量),在PSA装置总进气量不变的情况下,提高了CO产品气收率,实现了PSA装置解吸气零放空、降低系统能耗的目的。

[关键词]变压吸附装置;二次技改;解吸气量大;CO收率低;原料气工艺路线优化改造;顺放气;解吸气压缩机

[中图分类号]TQ028.1+5   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202101-0062-04

 

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新乡中新化工有限责任公司(简称中新化工)200 kt/a煤制乙二醇项目属河南能源化工集团化工产业重点项目。所配套的变压吸附(PSA)装置为乙二醇装置提供原料气——COH2CO纯度≥98.5%H2纯度≥99.9%),由北大先锋科技有限公司(简称北大先锋)设计。PSA装置前期运行期间存在CO产品气纯度不能满足乙二醇生产所需且CO产品气中甲烷含量高的问题,由于甲烷会与乙二醇合成气中的亚硝酸甲酯气体形成同分异构体——硝基甲烷,不仅使乙二醇羰化合成系统放空量大,而且给系统的运行带来很大的安全隐患,后经北大先锋二次改造,将CO吸附剂由5A分子筛更换为铜基吸附剂后,解决了CO产品气纯度低及甲烷含量高的问题,但又带来了CO产品气收率低、解吸气气量大等新问题。为解决这些问题,改善系统运行状况,中新化工对PSA装置陆续实施了部分优化改造,取得了较为明显的效果,以下对有关情况作一总结。

1  PSA装置工艺流程简介

2台投煤量750 t/d的航天炉生产的粗煤气,经变换系统进行CO部分变换后入低温甲醇洗系统脱碳(CO250×10-6),之后进入PSA装置预处理系统。在PSA预处理系统内,原料气经气液分离器分离液滴后,由顶部进入吸附塔,脱除原料气中微量甲醇、水分和CO2后从吸附塔底部排出,再经原料气加热器加热至70 ℃左右后送PSA-CO系统。变温预处理系统采用两塔流程,冲洗气来自PSA-H2系统的逆放气和PSA-CO系统的置换尾气,冲洗后的气体经预处理解吸气冷却器冷却后进入解吸气缓冲罐,经解吸气压缩机升压后送往中新化工甲醇合成系统。

PSA-CO系统的任务主要是将预处理系统来的净化气中CO浓缩至纯度达99.3%以上。PSA-CO系统设计为4台吸附塔同时吸附、8次均压、抽真空流程。气体从吸附塔(T-2001AT)底部进入,从吸附塔顶部流出,CO被吸附剂选择性吸附,经降压置换后进行逆放,逆放前期逆放气进入逆放气缓冲罐,逆放后期经真空泵抽真空后的CO气送入CO产品气缓冲罐,同时吸附剂得到彻底再生;PSA-CO顺放气经顺放气缓冲罐送至PSA-H2系统抽真空缓冲罐,而后送往解吸气缓冲罐,经解吸气压缩机升压后送往中新化工甲醇合成系统;PSA-CO吸附尾气进入吸附尾气缓冲罐,之后送往PSA-H2系统。

PSA-H2系统的任务是脱除PSA-CO吸附尾气中的N2ArCH4CO2等杂质气体,得到纯度99.99%H2产品气。在PSA-H2系统,气体由吸附塔(T-3001AP)底部进入,从吸附塔顶部流出,气体中的N2ArCH4CO2等杂质被吸附剂吸附,合格的H2产品气进入H2产品气缓冲罐。

2  PSA装置二次技改概况

中新化工PSA装置20113月开始施工建设,20123月首次试车并一次开车成功。PSA装置初始设计处理气量79 200 m3/hCO产品气产量22 000 m3/hH2产品气产量42 000 m3/hCO产品气纯度≥98.5%(摩尔分数,下同)。

由于在试生产过程中出现CO产品气中甲烷含量高和吸附剂泄漏的问题,影响系统自身及下游系统的安全、稳定运行,PSA装置先后两次进行技改。鉴于PSA装置现场位置方面的限制,第二次技改设计处理气量为63 500 m3/hCO产品气产量17 600 m3/hH2产品气产量35 200 m3/hCO产品气纯度≥99.3%,仅能满足下游乙二醇装置80%负荷用气需求。

20183PSA装置技改完成后投运,通过不断地优化调整,二次技改达到了设计要求。但受PSA装置产能规模限制,吸附剂设计装填量少,为了获得更多的CO产品气,只有增加原料气进气量、缩短运行周期,相应地解吸气量较设计值有较大幅度的增加。

2.1  PSA装置二次技改前后工艺参数

PSA装置原始设计参数与第二次技改设计参数的对比见表1,第二次技改后(20193月)生产负荷为90%时工艺气成分见表2

更多内容详见《中氮肥》2021年第1

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