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晋煤天庆合成氨装置液氮洗系统优化技改总结

[日期:2021-08-16] 来源:《中氮肥》2021年第4期  作者: [字体: ]

何伏牛,段奇峰,喻明杰,余辉

(河南晋煤天庆煤化工有限责任公司,河南 沁阳454592

 

 [摘  要]河南晋煤天庆煤化工有限责任公司30·52·3” 项目[300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素、3×108 m3/a燃气(煤制天然气)]之一期项目(300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素)20151月投产,随着20168月二期3×108 m3/a燃气(煤制天然气)项目的投运,以及2017CFB锅炉蒸汽供热系统、低温甲醇洗系统设备的扩能改造,气化炉由五开一备改为六开无备,6台气化炉运行成为“新常态”,使得气化系统及硫回收系统废热锅炉副产的0.6 MPa低压蒸汽富裕2030 t/h而经常连续放空;同时,高负荷工况下液氮洗系统因富甲烷气管线、调节阀、富甲烷气压缩机能力等瓶颈问题影响氨合成系统负荷的提升,且液氮洗系统的富甲烷气压缩机无备机,机组检修时导致下游供气(天然气)中断。为此,晋煤天庆对液氮洗系统进行了优化技改,通过新增1台汽轮机驱动的往复式压缩机及其他配套技改,解决了低压蒸汽的回收和液氮洗系统的瓶颈问题,满足了系统提产高效运行的需要,取得了可观的经济效益。

[关键词]合成氨装置;低压蒸汽放空;液氮洗系统;瓶颈问题;富甲烷气压缩机;优化技改;运行情况

[中图分类号]TQ113.26+4.3   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202104-0018-03

 

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河南晋煤天庆煤化工有限责任公司(简称晋煤天庆)30·52·3” 项目[300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素、3×108 m3/a燃气(煤制天然气)]之一期项目(300 kt/a合成氨、520 kt/a尿素)于2015118日投产;二期项目[3×108 m3/a燃气(煤制天然气)]201681日与一期项目并网运行。2017年随着CFB锅炉供热系统、低温甲醇洗系统设备的扩能改造,加之二期项目的投运,气化炉(鲁奇碎煤加压气化炉)由五开一备改为六开无备,使得气化系统及硫回收系统废热锅炉副产的0.6 MPa蒸汽富裕2030 t/h,即使关闭锅炉的第三减温减压装置,低压蒸汽仍然连续放空(形成噪音污染),管网经常处于微超压状态;此外,高负荷工况下,即使原料气分离器(S61601)的液位自调阀(LV005)和氮洗塔下段液位调节阀(LV001)全开,原料气分离器(S61601)和氮洗塔下塔也长时间处于满液位状态,导致液氮洗系统压差增大,不但影响原料气换热器的换热效果,使冷量发生偏移,造成液氮洗系统工况恶化,而且还影响到氨合成系统负荷的提升,成为高负荷生产的瓶颈问题。

1  液氮洗系统工艺流程简述

1.1  冷却洗涤流程

低温甲醇洗系统来的净化气经液氮洗系统进口分子筛吸附脱水后,进入冷箱中的1#2#原料气换热器 E61605E61606),与出冷箱的氢氮气、燃料气、甲烷气换热后被冷却降温;2#原料气换热器(E61606)抽出的气体经原料气分离器(S61601)分离掉液态甲烷后再次进入2#原料气换热器(E61606)冷却降温,之后进入氮洗塔(T61601)。在氮洗塔下段分离出的液体甲烷经复热回收部分冷量后送出界区,送入燃气管网供下游用户使用;氮洗塔下段分离出的气相经升气帽进入氮洗塔上段,其中的一氧化碳、氩、甲烷等在氮洗塔(T61601)中被配入的液氮洗涤,净化后的气体自塔顶引出,经2#原料气换热器(E61606)复热并与高压氮气按照31配比后,经1#原料气换热器(E61605)再次复热后送低温甲醇洗系统,以平衡净化气自低温甲醇洗系统带来的冷量,再经精配氮后作为原料气送往氨合成系统;被氮洗塔上段液氮洗涤下来的一氧化碳、氩等,经减压、复热后送至燃料气系统用于发电。

1.2  高压氮气流程

空分装置来的高压氮气,经高压氮气换热器(E61604)和1#原料气换热器(E61605)被出冷箱的气体冷却后,其中的一小股按照13的混合配比配入出塔的氮洗气,大部分继续进入2#原料气换热器(E61606)中冷却并被出冷箱的气体液化成液态氮,经减压节流膨胀进入氮洗塔(T61601)内,自上而下地对逆流的原料气进行冷却洗涤,以除去原料气中的杂质。

2  技改方案

2.1  技改方案的确定

通过对工艺气的成分进行分析,发现系统正常运行情况下净化气(低温甲醇洗出口气)中的甲烷含量与设计值相比偏差4%6%(见表1),6台气化炉高负荷运行时,液氮洗系统受原料气分离器(S61601)底部液位调节阀管径小和富甲烷气压缩机(技改后称作1#富甲烷气压缩机)设计输气量小(输气能力138.3 m3/min)的影响,即使S61601的液位自调阀(LV005)和氮洗塔下段液位调节阀(LV001)全开,冷凝分离下来的液体甲烷也无法及时送出系统,使得S61601和氮洗塔下塔液位长时间处于100%的状态,液氮洗系统压差增至0.110.12 MPa(控制指标为80 kPa以下),影响原料气换热器的换热效果,冷量发生偏移,出S61601的气相温度达-170-172 ℃(设计值为-165 ℃),进氮洗塔的气相温度却只有-177 ℃左右(设计值为-179 ℃),液氮洗系统极易发生甲烷冻堵情况,形成极大的安全隐患,且液氮洗系统压差的增大还影响氨合成系统负荷的提升。

此外,液氮洗系统产生的富甲烷气经富甲烷气压缩机(无备机)加压后送入燃气管网供下游用户使用,生产运行中存在以下问题:富甲烷气压缩机检修期间,因无备机,大量的富甲烷气不得不直接送往全厂火炬燃烧放空,给企业造成巨大经济损失的同时,下游供气(天然气)中断还导致客户供需关系紧张;因富甲烷气压缩机最大输气能力约10 000 m3/h6台气化炉加满负荷运行后,液氮洗系统阻力大,气化炉安全阀因系统阻力高而启跳,气化炉被迫减量运行,生产任务和利润目标双双受到影响。

为此,协调液氮洗系统原设计单位(杭州中泰深冷技术股份有限公司)、富甲烷气压缩机生产厂家(宝鸡市博磊化工机械有限公司)等单位召开专题会,反复讨论,决定增加1台富甲烷气压缩机(技改后称作2#富甲烷气压缩机):把富甲烷气从0.02 MPa提压至6.5 MPa送往燃气管网,可供选择的机型有电驱动往复式压缩机、电驱动离心式压缩机、蒸汽驱动往复式压缩机和蒸汽驱动离心式压缩机,这4种机型均为工业化成熟机型,结合晋煤天庆气化系统及硫回收系统废热锅炉副产0.6 MPa蒸汽富裕2030 t/h,以及电价因淘汰落后产能等原因已取消优惠,首先,电驱动压缩机不予考虑;其次,考虑到原富甲烷气压缩机为电驱动往复式压缩机,为减少机组的备品备件(使新上压缩机备件与原富甲烷气压缩机备件基本一致),最终决定新上的富甲烷气压缩机采用蒸汽驱动往复式压缩机(即汽轮机驱动的往复式压缩机组)。此外,合成氨装置还将进行如下技改:在出口富甲烷气总管上配置油过滤器,以降低富甲烷气中的油含量,满足外输天然气含油量<0.01 mg/m3的要求;将冷箱内原料气分离器(S61601)排液管线液位自调阀(LV005)由DN40更换为DN50,确保系统高负荷运行时液态甲烷的彻底、及时排出。

2.2  新上富甲烷气压缩机组简况

气化系统及硫回收系统废热锅炉副产的0.6 MPa低压饱和蒸汽进入汽轮机做功后,导入空冷器换热降温,冷凝液在冷凝液水箱收集,经冷凝液泵加压送化工除氧站处理后循环使用。

选用青岛捷能汽轮机集团股份有限公司生产的型号为N3-0.6的汽轮机,功率为3 000 kW,驱动蒸汽压力为0.6 MPa,汽轮机通过减速箱连接6M-206/0.3-64型往复式压缩机。压缩机共有4段(一、二段为双吸入),压缩机一段入口气流量206 m3/min、压力0.010.04 MPa、温度3540 ℃,经四级压缩后,出口气压力达4.05.8 MPa,经四级冷却器冷却降温至40 ℃以下后并入燃气管网,供下游用户使用。

3  技改项目实施情况

更多内容详见《中氮肥》2021年第4

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