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乙二醇装置配套工程之变换系统综合技改总结

[日期:2021-08-16] 来源:《中氮肥》2021年第4期  作者: [字体: ]

张亚茹,郭振华

(河南能源化工集团安化公司,河南 安阳455133

 

   [摘  要]安阳化学工业集团有限责任公司200 kt/a煤制乙二醇装置201210月投产,20157月乙二醇装置负荷提升至约92%,之后随着乙二醇装置负荷的不断提升,其外围配套工程之变换系统出现了系统阻力增大、系统出口总硫含量上涨、变脱塔入口气温度高、变脱塔填料软化变形、变脱塔阻力增大、变换系统管线腐蚀泄漏等一系列问题,严重影响着乙二醇装置的安、稳、长、满、优运行。为此,安化公司通过不断的技术攻关,对变换系统实施了一系列综合技改,有效解决了上述问题,变换系统的效能得以提升,乙二醇装置实现了满负荷甚至102.14%负荷的运行目标,取得了不错的降本增效成果。

[关键词]乙二醇装置;变换系统;负荷提升;瓶颈问题;综合技改;降本增效

[中图分类号]TQ223.16+2   [文献标志码]B   [文章编号]1004-9932202104-0076-05

 

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安阳化学工业集团有限责任公司(简称安化公司)隶属于河南能源化工集团,其200 kt/a煤制乙二醇装置外围配套工程之变换系统的主要任务是将常压脱硫、压缩加压后的水煤气通过变换反应将CO转化为H2,以满足乙二醇合成系统所需合成气的氢碳比要求,同时将水煤气中的O2脱除以及将有机硫转化成无机硫,并在变脱系统将大部分的无机硫吸收,便于后续PSA系统脱除剩余的硫化物。乙二醇装置外围配套工程之工艺流程为:固定床气化炉→气柜→一级电除尘→罗茨鼓风机→常脱(常压脱硫)系统→二级电除尘→水煤气压缩→变换系统→变脱系统→PSA一段脱除CO2PSA-CO2→精脱硫→PSA二段提纯COPSA-CO)→PSA三段提纯H2PSA-H2→乙二醇装置。

安化公司乙二醇装置于201210月投产,20157月开始组织四机生产(即4台水煤气压缩机运行,下同),装置负荷顺利提升至约92%,乙二醇产量达到560 t/d左右。随着乙二醇装置负荷的不断提升,变换系统气量逐渐增大,出现了变换系统阻力增大、变换系统出口总硫含量上涨、变脱塔入口气温度高、变脱塔填料软化变形、变脱塔阻力增大、变换系统部分管线腐蚀泄漏等问题,严重影响着乙二醇装置的安、稳、长、满、优运行。针对一系列生产难题,安化公司决定对变换系统实施综合技改,最终通过不断的技术攻关有效解决了上述问题,变换系统的效能得以提升,并于20202月乙二醇装置冲刺至102.14%的负荷目标,乙二醇最高日产达620.41 t,创历史新高。以下对变换系统实施的综合技改及有关情况作一介绍。

1  变换系统工艺流程及主要设备

1.1  变换系统工艺流程

变换系统工艺流程简图见图1(虚线部分为技改后增加的内容)。水煤气压缩机三段出口来的水煤气(温度≤40 ℃,压力≤1.1 MPa)进入油过滤器,脱除水煤气中的油污后依次经煤气预热器Ⅲ(管程)、煤气预热器Ⅰ(管程)与壳程来自中温水解塔的变换气换热提温至约185 ℃,再进入煤气预热器Ⅱ(管程)与壳程来自变换炉的变换气换热提温至约240 ℃,然后通过蒸汽三通与1.7 MPa330 ℃的蒸汽充分混合后经电动阀进入变换炉;一定温度(240320 ℃)的水煤气在变换催化剂的作用下进行除氧及变换反应,变换反应放出的热量通过预热除盐水予以回收;出变换炉的变换气(有3050 ℃的温升)经煤气预热器Ⅱ(壳程)与水煤气换热降温后,进入中温水解塔(180230 ℃)水解,之后依次进入煤气预热器Ⅰ(壳程)、煤气预热器Ⅲ(壳程)与水煤气换热降温至约144 ℃,再经除盐水预热器(管程)、变换气水冷器换热降温至约40 ℃后进入变换气分离器,分离出的变换气送变换气脱硫系统,分离出的冷凝液送污水处理系统。

1.2  变换系统主要设备

1)变换炉(1台)。变换炉为立式设备,尺寸为φ3 800 mm×26 mm×14 946 mm,材质为15CrMoR;内装催化剂分为3层,装填高度分别为1.41 m2.00 m1.99 m,另装填有保护剂16 m3,催化剂装填量共计43 m3,催化剂层上、下分别装填有φ25 mmφ50 mm的耐火球。

2)中温水解塔(1台)。中温水解塔为立式设备,尺寸为φ3 000 mm×20 mm×13 140 mm,材质为15CrMoR;内装填催化剂35 m3,催化剂层上、下分别装填有φ25 mmφ50 mm的耐火球。

3)煤气预热器Ⅰ(1台)。煤气预热器Ⅰ为立式设备,尺寸为φ1 300 mm×10 mm×4 116 mm,材质为06Cr18Ni11Ti,换热面积为88.7 m2;工艺介质为煤气(管程)/变换气(壳程)。

4)煤气预热器Ⅱ(1台)。煤气预热器Ⅱ为卧式设备,尺寸为φ1 400 mm×12 mm×6 840 mm,材质为06Cr18Ni11Ti,换热面积为 312 m2;工艺介质为煤气(管程)/变换气(壳程)。

51#变换气水冷器(1台)。1#变换气水冷器为卧式设备,尺寸为φ1 340 mm×10 mm×6 699 mm,材质为06Cr18Ni11Ti,换热面积为485.64 m2;工艺介质为变换气(管程)/循环冷却水(壳程)。

6)变脱塔(2台)。变脱塔为立式设备,尺寸为φ3 600 mm×22 mm×44 716 mm,材质为Q345R;变脱塔内装填φ76 mm×76 mm鲍尔环填料242.4 m3φ50 mm×50 mm鲍尔环填料8.1 m3;工艺介质为变换气和栲胶液。

7)油分离过滤器(1台)。油分离过滤器为立式设备,尺寸为φ3 600 mm×18 mm×7 910 mm,材质为06Cr18Ni11Ti

2  变换系统运行中存在的主要问题

乙二醇装置外围配套系统四机运行时,入变换系统工艺气压力约1.0 MPa、温度≤40 ℃,气量约82 00084 000 m3/h(干基),入变换系统气体组分全分析数据大致为CO2 6.78%O2 0.29%N2 8.25%CH4 1.03%CO 32.73%H2 50.91%H2S 149.20 mg/m3COS105.34 mg/m3。在乙二醇装置负荷提升至92%时,变换系统出现了如下问题:系统阻力涨至1.050 MPa,变换炉入口蒸汽量增至3.9 t/h,变换系统出口总硫含量上涨至18 mg/m3(控制指标17.5 mg/m3),变脱塔入口气温度高达50 ℃(操作指标3842 ℃),变脱塔阻力增加1 kPa;停车检修期间发现变脱塔填料存在变形。为保证乙二醇装置的高负荷、长周期运行,必须对变换系统实施改造。

3  原因分析及技改方案

3.1  变换系统阻力增大问题

3.1.1  原因分析

水煤气压缩机三段出口水煤气夹带有大量油水进入变换系统内,首先经油分离过滤器,通过1/h的频次排放油分离过滤器内的油水。随着变换系统负荷的不断提升,由于油分离过滤器过滤能力未增加,油水不能及时排出,导致油分离过滤器阻力增大,其内件——过滤网每年均需进行更换;油水随水煤气进入变换系统,工艺气气质差,油水附着于变换系统管线、弯头、阀门及变换催化剂床层等处,造成变换系统阻力增大,系统运行状况恶化。另外,由于设计方面的原因,油分离过滤器入口管线(DN500)进口阀设计为自调阀加前后切断阀,实际生产中多次发生自调阀误动作甚至误关闭的情况,严重威胁系统的安全生产。

3.1.2  技改方案

更多内容详见《中氮肥》2021年第4

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