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海德鲁流化床造粒机出料异常原因分析及处理

[日期:2023-08-15] 来源:《中氮肥》2023年第4期  作者: [字体: ]

夏礼鹏,杨涛,毛健翔,钟树文

(中海石油化学股份有限公司,海南 东方 572600)

 

[摘 要]中海石油化学股份有限公司富岛一期520 kt/a尿素装置于1996年投产,其造粒系统采用海德鲁流化床大颗粒造粒工艺。2022年10—12月,多次清洗完造粒机后的开车过程中均出现造粒机出料异常的现象,主要表现为造粒机料位和斗提机电流波动大,高报警较为频繁。为此,对影响造粒机出料的因素逐一进行排查,确认造粒机清洗后烘干时间不够是主因后,当期采取了清洗完造粒机后延长烘干时间的处理措施,造粒机出料异常状况得到明显改善,后期又通过对造粒机采取一系列优化改进措施,同时在日常生产中从工艺操作和设备维护方面采取一系列防范措施,使造粒机出料更加平稳可控,助力了尿素装置的长周期稳定运行。

[关键词]尿素装置;海德鲁流化床大颗粒造粒工艺;造粒机出料异常;原因排查;当期处理措施;优化改进;防范措施

[中图分类号]TQ441.41  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932(2023)04-0033-05

 

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中海石油化学股份有限公司富岛一期520 kt/a尿素装置于1996年投产,其造粒系统采用海德鲁流化床大颗粒造粒工艺。2022年10—12月,多次清洗完造粒机后的开车过程中均出现造粒机出料异常的现象,主要表现为造粒机料位和斗提机电流波动大,高报警较为频繁;最近的一次发生在2022年12月1日,当时造粒机料位在56.3%~65.5%,波动范围较大(正常情况下造粒机料位在59.0%~60.8%),同时斗提机电流在24.5~31.1 A,波动也较大(正常情况下斗提机电流在26.1~28.5 A)。因造粒机出料波动大,造成斗提机电流高,出现拉坏斗提机皮带而致设备停运、振动筛堵料跑料、系统返料比失调、造粒系统运行周期缩短等问题。通过对影响造粒机出料的因素进行全面排查,确认了主要影响因素并予以处理,辅以工艺操作优化和设备加强维护等预防措施后,实现了造粒机出料的平稳可控。以下对有关情况作一介绍。

1  造粒系统概况

1.1  造粒机结构

海德鲁流化床造粒机主要由上箱体、喷头、隔板、多孔板、下箱体构成(见图1)。上箱体有6个室,前3室为喷雾造粒区,每个室有3组尿液阀分别控制着3条U型尿液管,每条管线上有23个喷头,共207个,喷头安装在多孔板上;上箱体后3室无喷头,每个室由隔板分开,用于尿素颗粒的冷却降温和除尘。多孔板将流化空气均匀分布,使尿素颗粒悬浮,静止时用于承受尿素颗粒的重量;多孔板水平安装,板上有大量均匀分布的2 mm小孔,每个孔都有向出料口方向突出约10°的锥角,给尿素颗粒提供一个侧向力,利于造粒机排料1]。下箱体支撑多孔板、尿素颗粒、喷头及上箱体的重量,共5个室,用来分布流化空气,其底部设有排放管,用于清洗造粒机时排放废液。

1.2  造粒机工作原理及造粒固体循环工艺

质量分数约96%的尿液,和甲醛与尿液的反应物(脲醛树脂,简称UF溶液)混合后,送入造粒机各喷头,混合液由雾化空气雾化成小液滴,均匀地撒在造粒机内部被流化空气流化起来的晶种上,当晶种长大到一定重量后下落在多孔板上,由流化空气向后吹走经隔板底部进入下一室,从第一室到第三室不断累积长大,最终达到尺寸要求的尿素颗粒送往冷却室降温后排出。造粒机顶部设有除尘管,由风机将尿素粉尘抽出引入洗涤塔予以洗涤回收。

造粒机出来的尿素颗粒进入冷却器降温,再通过斗提机送到2台振动筛进行筛分。每台振动筛内有2层筛网,上层筛分出粒径>4.75 mm的尿素颗粒送往破碎机,破碎后达到要求粒径的尿素颗粒返回造粒机作为晶种,下层筛分出粒径<2.00 mm的颗粒,也返回造粒机作为晶种;下层筛网中粒径2.00~4.75 mm的尿素颗粒经成品皮带计量后送至成品仓库。

2  造粒机出料异常原因排查

更多内容详见《中氮肥》2023年第4

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