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煤制甲醇装置节能降耗技术措施总结

[日期:2023-08-15] 来源:《中氮肥》2023年第4期  作者: [字体: ]

纪涛

(南京诚志清洁能源有限公司,江苏 南京 210047)

 

[摘 要]目前,我国甲醇产能过剩严重,甲醇生产企业普遍效益下降,开源节流、挖潜增效尤为重要。阐述某公司2×300 kt/a煤制甲醇装置[气化系统采用GE单喷嘴水煤浆气化炉(五开二备)、Shell粉煤气化炉(1台),后续配套4套绝热耐硫变换系统、3套Linde低温甲醇洗系统、2套华东理工甲醇合成及精馏系统(一期、二期甲醇精馏系统分别采用“3+1”精馏工艺、双塔精馏工艺)等;另有300 kt/a甲醇制烯烃等装置]应用效果较好的一系列节能降耗技术措施,总结其他煤制甲醇企业的一些节能降耗技术措施,并就甲醇合成催化剂性能之于节能降耗的重要性进行探讨,以利产品市场竞争力的提升和煤制甲醇企业经济效益的提高。

[关键词]煤制甲醇装置;合成系统;精馏系统;气化系统;变换系统;低温甲醇洗系统;技术措施;甲醇合成催化剂

[中图分类号]TQ223.12+1  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932(2023)04-0045-07

 

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我国化石能源资源禀赋是“多煤、贫油、少气”,近年来煤制合成氨、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制油、煤制天然气等煤化工产业得到了长足发展,2021年煤化工行业(甲醇、合成氨、煤制油、煤制气)耗煤量超过2.2×108 t;2022年我国甲醇产能超过1.1×108 t,甲醇产量约为83 Mt。目前,我国甲醇产能过剩严重,许多中小型甲醇生产企业缺乏创新能力,生产路线老旧,导致产品单耗较高,经济效益较差,且在全球疫情等因素的影响下,甲醇生产企业普遍效益下滑,因此,开源节流、挖潜增效尤为重要。以下笔者依据实际工作经验,就煤制甲醇装置可采取的一些节能降耗技术措施作一梳理和总结,供业内参考。

1  某公司生产装置概况

某公司一期项目(300 kt/a甲醇装置、300 kt/a CO装置)2007年投产,二期项目(100 kt/a合成气装置、300 kt/a CO装置)2009年投产,三期项目(300 kt/a甲醇装置、300 kt/a甲醇制烯烃装置、300 kt/a合成气装置、250 kt/a丁辛醇装置、35 kt/a氢气装置)2013年投产。主要生产系统工艺技术配置为,气化系统采用GE单喷嘴水煤浆气化炉(7台气化炉,五开二备)、1台Shell粉煤气化炉(下行激冷流程),4套绝热耐硫变换系统、3套Linde低温甲醇洗系统、2套Linde深冷分离系统、1套PSA制氢系统、2套华东理工甲醇合成及精馏系统等;其中,一期300 kt/a甲醇装置精馏系统采用“3+1”精馏工艺生产精甲醇,二期300 kt/a甲醇装置精馏系统采用双塔(预塔、常压塔)精馏工艺生产MTO级甲醇。

MTO级甲醇产品质量要求为,总氮<1×10-6、硫含量<1×10-6、卤化物含量1×10-6、水含量<3%,对乙醇的含量无要求,高锰酸钾试验时间>30 min,酸值<180×10-6,总体而言,MTO级甲醇产品质量要求低于《工业用甲醇》(GB 338—2011)精甲醇优等品的要求。

2  粗甲醇直送MTO装置流程优化技术措施

更多内容详见《中氮肥》2023年第4

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