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450 kt/a合成氨装置一段炉烟气NOx减排措施

[日期:2024-02-19] 来源:《中氮肥》2024年第1期  作者: [字体: ]

王爱民

(中国石油独山子石化塔里木石化分公司,新疆 库尔勒841000

 

[摘 要]中国石油独山子石化塔里木石化分公司450 kt/a合成氨装置采用丹麦托普索传统蒸汽转化工艺。鉴于近年来环保要求的提高,塔石化不断进行摸索与探究,全面分析一段炉烟气中NOx的来源,通过适当降低一段炉烟气过剩空气系数(一段炉烟气氧含量大致由2.83%降至1.90%)、优化弛放气氨回收系统运行工况(降低入一段炉弛放气氨含量),并适当降低一段炉炉膛燃烧温度以降低一段炉出口转化气温度等,有效减少了一段炉烟气NOx排放量,完成了全年NOx排放目标,保护了环境,并降低了系统能耗。此种工艺操作优化是目前最经济、最直接的一段炉烟气NOx减排手段,可为业内提供一些参考与借鉴。

[关键词]合成氨装置;一段炉烟气NOx减排;烟气氧含量;弛放气氨含量;一段炉出口温度;燃料气氮气含量;工艺操作优化

[中图分类号]TQ113.25+4  [文献标志码]B  [文章编号]1004-9932202401-0038-03

 

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石油、化工、热电等行业中,加热炉和锅炉等运行中会产生氮氧化物(NOx)排放,NOx是造成大气污染的主要物质之一。对于气头合成氨装置而言,一段转化炉(简称一段炉)是其关键设备之一,也是不断挖潜降耗的核心设备之一,一段炉排放烟气中的NOx会对环境造成破坏,NOx与空气中的水结合后会形成硝酸盐和硝酸,硝酸是形成酸雨的主要物质之一,而硝酸盐与其他物质在一定条件下反应会产生光化学污染等。

中国石油独山子石化塔里木石化分公司(简称塔石化)450 kt/a合成氨装置采用丹麦托普索传统蒸汽转化工艺(由中国成达工程有限公司据托普索工艺包完成初步设计和详细设计)。2010324日,一段炉首次点火,同年55日合成氨装置成功打通全流程产出液氨,试车投产一次成功。2020年,中石油集团炼化板块对塔石化下达全年NOx排放量183 t的指标要求,并要求NOx排放量不断向设计值或理论值靠近,而按照以往一段炉烟气NOx排放量(均值)进行测算,远远不能达到此要求;且在2020年合成氨装置大修过程中塔石化搭建了烟气NOx实时数据监测与传输系统,新疆维吾尔自治区环保部门能实时监测塔石化的NOx排放情况。为此,据塔石化的实际生产情况,须进行一系列优化改进,以实现一段炉烟气NOx减排目标。以下对有关情况作一介绍。

1  一段炉烟气NOx排放概况

塔石化一段炉为托普索侧烧式转化炉,采用HCL Radol MkⅡ型烧嘴,低NOx排放设计——烟气中NOx150 mg/m3。从以往合成氨装置全年生产300 d一段炉烟气NOx排放量约250 t来看,排放总量超过限定值183 t。塔石化一段炉烟气NOx主要来源于燃料气(天然气等)的燃烧,而一段炉的燃烧包括燃料气的投入、弛放气的投入、助燃空气的投入,故可从这三个方面入手分析与探讨一段炉烟气NOx减排措施。

2  一段炉烟气NOx减排措施

结合塔石化的实际生产情况,经分析与梳理,可采取降低一段炉烟气过剩空气系数(即烟气氧含量)、降低弛放气氨含量、降低一段炉出口转化气温度,并制定燃料气中氮气含量变化时的应对措施,以实现NOx减排。

2.1  降低一段炉烟气过剩空气系数

2.1.1  一段炉烟气过剩空气系数高的原因

塔石化一段炉采用门型侧烧炉,转化炉烧嘴分布于转化管两侧,烧嘴火焰不直接接触转化管,而是通过炉壁辐射加热转化管;一段炉分东西两侧炉膛,每侧炉膛有120根转化管,共240根转化管,分ABCD四排烧嘴,共有360个烧嘴。

以往塔石化一段炉烟气过剩氧含量均值为2.83%,氧含量偏高,过剩空气系数偏高(过剩空气系数一般用烟气氧含量来表征),烟气流量偏大,造成一段炉烟气NOx折算值偏高,NOx排放量偏多,同时造成热量损失偏多,一段炉热效率下降。究其原因,由于一段炉烧嘴风门、助燃空气总管风门开关位置不同或全开等,生产中会根据空气压力、一段炉烧嘴排数及位置进行助燃空气流量的调整,各处助燃空气流量会有所不同,致使助燃空气与燃料气混合不均匀而造成烧嘴燃烧不好,火焰发散,为保证烧嘴的燃烧效果,只能添加过量的空气,由此造成烟道气中过剩氧含量较高,系统燃烧效率下降。另外,一段炉燃料气流量时高时低,易造成火焰“舔管”、燃烧不均等现象,会缩短炉管的使用寿命。

2.1.2  降低一段炉烟气过剩空气系数

降低一段炉助燃空气量,燃料气流量会相应降低。现场调整一段炉烧嘴及风门开度,调整一段炉热量分配,保证一段炉出口温度稳定,出口转化气甲烷含量合格,同时兼顾一段炉烟气温度及高压蒸汽温度的稳定。通过不断摸索,形成了成熟的调整方案——将一段炉烟气氧含量稳定在1.90%左右,实际操作中需随着气温变化(一段炉调整过程中受气温影响较大)据一段炉工艺指标不定期进行调整,确保各工艺指标稳定。

通过适当调节一段炉烧嘴和风门,据燃料气压力及鼓风压力调整烧嘴或风门开度来实现一段炉的热量调整,一段炉烟气氧含量稳定在1.90%左右,可极大地减少NOx的产生,降低燃料气消耗,提高一段炉热效率。

2.2  降低弛放气氨含量

为保证氨合成塔正常运行,需排出系统内的惰性气(弛放气),弛放气主要成分为氢气、氮气、甲烷以及少量的氨,其可作为一段炉的燃料气。弛放气氨回收系统的作用是回收氨合成回路弛放气及各种低压排放气(主要是氨储罐闪蒸气)中的氨,回收得到99%的液氨,并将提氨后的弛放气作为燃料气送入一段炉辅助燃烧。

2.2.1  弛放气氨回收系统流程简介

来自弛放气分离器( B514)的高压弛放气进入氨回收系统高压洗氨塔(F551)中被洗涤水吸收,洗涤后F551的气相进入低压洗氨塔(F552)。在F551中,洗涤水流量(FI-5041)由控制阀(HIC-5041/5042)调节高压氨水泵(P551A/B)电机变频运行实现控制;F551压力由控制阀(PIC-5042)控制去放空总管的弛放气量来进行调节;F551液位由液位控制阀(LIC-5041)控制去氨蒸馏塔(F553)的氨水流量予以稳定,一旦F551液位太低,高压洗氨塔联锁控制系统(I-551)会联锁切断从F551流出的氨水(富液)。

在低压洗氨塔(F552)中,来自氨排放槽(B502)的闪蒸气以及来自不凝气分离器(B505)的不凝气中的氨被洗涤水吸收下来。在F552中,洗涤水流量由控制阀(FIC-5042)控制;F552液位通过液位控制阀(LIC-5044)控制去氨蒸馏塔(F553)的氨水量予以稳定,F552塔釜氨水由低压氨水泵(P522A/B)送往蒸馏塔,一旦F552液位太低,低压洗氨塔液位联锁控制系统(I-552)会联锁停运P522A/BF552压力与放空总管压力相同,去一段炉燃烧的弛放气压力(PIC-5043),通过分层控制去一段炉燃料气总管的低压弛放气量以及去氨放空总管的放空气量予以调节。

2.2.2  弛放气中氨含量偏高的原因

更多内容详见《中氮肥》2024年第1

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