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合成氨装置低温甲醇洗系统排放气治理总结

[日期:2024-02-19] 来源:《中氮肥》2024年第1期  作者: [字体: ]

和向文

(云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司,云南 开远661600

 

[摘 要]云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司400 kt/a合成氨装置鲁奇低温甲醇洗系统(八塔流程)建设投用时间较早,后来又进行了多次扩能改造,系统流程复杂(改为了九塔流程)且存在较多的短板问题,近年来运行中主要存在水洗塔排放气异味较大问题。分析认为,其原因主要有变换气气质差、脱硫塔预洗段/主洗段吸收效率不高、排放气水洗塔达不到设计洗涤效果。为此,采取了降低各工艺气的H2S含量、改善循环甲醇质量、控制排放气中的甲醇含量、实施排放气VOC治理等一系列优化改造,排放气中H2S含量由30×10-6降至3×10-6以下、甲醇含量由300×10-6降至50×10-6以下,硫醇/硫醚含量由1×10-6降至约0.11×10-6,排放气烟囱周边异味明显改善,排放气治理取得了明显成效。同时就低温甲醇洗系统排放气治理等给出了后续优化改进建议。

[关键词]低温甲醇洗系统;排放气异味;污染因子确定;原因分析;工艺优化;塔内件改造;活性炭脱硫槽;VOC治理

[中图分类号]TQ113.26+4  [文献标志码]B  [文章编号] 1004-9932202401-0030-04

 

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云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司(简称云南解化)400 kt/a合成氨装置(二期合成氨装置;一期合成氨装置已于2008年停产)以褐煤为原料,气化系统采用鲁奇纯氧气化工艺,粗煤气经耐油耐硫变换、鲁奇低温甲醇洗(九塔流程)、液氮洗制取部分氨合成气[除此以外目前还另有三路氨合成气:液氮洗系统富甲烷气经505A“双一段”甲烷转化、中低温变换、热钾碱脱碳、甲烷化系统制取氨合成气;低温甲醇洗系统脱碳塔净化气送PSA提氢系统,PSA提氢系统尾气经505B换热式甲烷转化、中低温变换、热钾碱脱碳、甲烷化系统制氨合成气;200 kt/a甲醇装置合成系统弛放气经膜分离系统提氢后的尾气送505C换热式甲烷转化、中低温变换、MDEA脱碳、甲烷化系统制氨合成气];其中,低温甲醇洗系统原设计处理变换气量64 500 m3/h(标态,下同)。1998年底,二期合成氨装置进入全面试车阶段,经过几年来一系列的优化,2003年初合成氨装置实现满负荷生产;2005年,鉴于低温甲醇洗系统贫甲醇流程中的机泵、再吸收塔、热再生塔仍有明显的设计富余量,且有高效塔盘开始运用,云南解化对二期合成氨装置进行原料气路线扩能改造,对低温甲醇洗系统再吸收塔、热再生塔、水洗塔之内件进行改造——使用ADV导向浮阀,新增1H2S吸收塔,并将原脱硫塔改造为脱碳塔,对应增设1CO2膨胀闪蒸塔,改造后,脱碳塔净化气送至变压吸附(PSA)提氢系统(分离出的氢气直接送氨合成气压缩机入口),低温甲醇洗系统处理变换气量提升至115 000 m3/h。目前二期合成氨装置产能达400 kt/a

近年来,环保要求日益提高,云南解化低温甲醇洗系统的环保问题突显,主要是水洗塔排放气有异味,尤其是在气压较低的天气条件下,生产装置周边有较明显异味。为此,进行了一系列的优化改造,水洗塔排放气异味得到有效控制。以下对有关情况作一介绍。

1  低温甲醇洗系统工艺流程简述

云南解化低温甲醇洗系统原设计为鲁奇八塔流程,包括脱硫塔(K501)、脱碳塔(K502)、CO2膨胀闪蒸塔(K503)、H2S再吸收塔(K504)、热再生塔(K505)、排放气水洗塔(K506)、共沸塔(K507)、甲醇水分离塔(K508)。2006年,低温甲醇洗系统进行扩能改造,新增一系列煤气冷却系统、1台脱硫塔[K500,原脱硫塔(K501)改为CO2吸收塔]、1CO2膨胀闪蒸塔(K503R)、1台氨蒸发器、2组主洗甲醇泵(P522/P523),并优化改造H2S再吸收塔(K504)、热再生塔(K505)、排放气水洗塔(K506)塔内件。低温甲醇洗系统扩能改造后,变换气处理量由70 000 m3/h提升至115 000 m3/hCO2排放气量由26 000 m3/h提升至42 000 m3/h

改造后低温甲醇洗系统工艺流程为,变换气(压力2.05 MPa、温度40 ℃)经煤气冷却系统冷却后温度降至-36 ℃,进入脱硫塔(K500/脱碳塔(K502)脱硫脱碳,净化气送液氮洗系统,脱硫脱碳后富含酸性气的甲醇则分别进入H2S再吸收塔(K504)、CO2膨胀闪蒸塔(K503),最后经热再生塔(K505)完全再生;脱碳塔(K501/K502)底部的甲醇溶液进入CO2膨胀闪蒸塔(K503/K503R)进行三级减压闪蒸出CO2,脱硫塔(K500)富含CO2H2S的甲醇进入H2S再吸收塔(K504)闪蒸出CO2,闪蒸出来的CO2气进入不同的换热器复热,复热后CO2气在排放气水洗塔(K506)前混合,经K506洗涤气体中携带的微量甲醇后经65 m高烟囱直排大气。

2  问题的提出及排放气污染因子确定

随着国家大力推进生态文明建设和环境保护工作,云南解化低温甲醇洗系统的环保问题突显,主要问题集中在水洗塔(K506)排放气的异味影响周边空气质量,特别是在气压较低的气候条件下厂区周边会有较明显异味,为此,云南解化成立专项攻关小组治理排放气异味。

K506排放气污染因子确定如下:① 排放气H2S含量在(3050)×10-6,还有少量的羟基硫、CS2以及微量的甲硫醇、甲硫醚,其中部分甲硫醇、甲硫醚为恶臭性气体;② 排放气水洗后甲醇含量在(200300)×10-6左右;③ 排放气中含有大量的VOC组分,含量在10 000×10-6。针对这三类污染物,需基于系统流程进行工艺分析,查找污染物含量高的原因。

更多内容详见《中氮肥》2024年第1

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