魏银萍
(陕西延长石油兴化新能源有限公司,陕西 兴平713100)
[摘 要]陕西兴化集团有限责任公司105 kt/a二甲醚装置(采用固体酸催化甲醇脱水工艺)于2016年底建成投产。二甲醚反应器首炉D803C-ⅢD03型ZSM分子筛催化剂有效运行时间近30 000 h,截至2023年10月初第二炉CNM-3型催化剂已运行超19 000 h。对比分析两炉二甲醚催化剂的性能指标、催化剂装填、初始投用流程的异同以及运行状态(操作温度、转化率、选择性、消耗水平)等。结果显示,第二炉催化剂之强度、活性、转化率和选择性等基本性能指标优于首炉催化剂,且因汲取了首炉催化剂的运行经验等,第二炉催化剂初始投用时通过简化操作缩短开车时间60 h,正常投用后又通过一系列的操作优化以及运行维护水平的提高,吨二甲醚产品各项消耗较首炉催化剂使用时稳中有降,呈现出了明显优于首炉催化剂的运行状况。
[关键词]二甲醚装置;工艺流程特点;二甲醚催化剂;应用情况对比;物性参数;初始投用流程;运行维护;消耗水平
[中图分类号]TQ223.2+4 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2024)02-0042-04
0 引 言
陕西兴化集团有限责任公司(简称兴化集团)105 kt/a二甲醚装置为100 kt/a合成气制乙醇项目配套装置,2016年底建成投产。二甲醚装置首炉催化剂为大连某公司D803CⅢD03型ZSM分子筛催化剂,设计使用寿命≥2 a,有效运行时间近30 000 h。2021年6月二甲醚催化剂更换为成都某公司的CNM-3型催化剂,融合了第一炉催化剂的运行经验及供应商的运行方案,第二炉催化剂省去干燥升温、器外循环和间歇进料等环节,简化操作的同时缩短开车时间60 h。正常投用后,工艺人员根据第二炉催化剂的实际运行状况,结合首炉催化剂运行经验,进行了一系列操作优化,收到了较好的效果,截至2023年10月初,第二炉催化剂已运行19 000 h,其总体性能优于第一炉催化剂。对比分析两炉二甲醚催化剂的性能指标、运行状态及操作优化情况等,可为下一炉催化剂的采购(选择)与运行维护等提供参考,利于二甲醚装置优质运行和企业经济效益的提高。以下对有关情况作一总结。
1 二甲醚装置工艺流程及特点
1.1 工艺流程
兴化集团二甲醚装置采用固体酸催化甲醇脱水工艺,原始设计流程为,外部新鲜甲醇(来自兴化集团300 kt/a甲醇装置)和系统循环甲醇混合后,先经换热、蒸汽加热汽化,再由天然气加热炉加热至240 ℃以上送入二甲醚反应器进行脱水反应生成粗二甲醚(2CH3OH→CH3OCH3+H2O),除主反应外,系统内还存在生成烯烃、甲乙醚等的副反应;粗二甲醚经精馏分离,精馏塔塔顶采出二甲醚产品供应乙醇装置,塔釜甲醇-水溶液送甲醇回收塔分离;甲醇回收塔塔顶甲醇蒸气经冷凝后送循环甲醇罐,随新鲜甲醇一起进入二甲醚反应器继续参与反应,塔釜废水(分析合格后)送污水处理系统。
2016年底二甲醚装置原始开车后,二甲醚产品中烯烃含量约3 000×10-6,经分析与论证,这会严重影响乙醇装置羰基化催化剂的使用寿命。2017年11月二甲醚装置大修期间实施改造,增设了二甲醚产品脱烯烃单元(二甲醚产品送脱烯烃塔进一步精馏,塔顶脱除烯烃等轻组分,塔釜采出合格二甲醚产品),效果显著,二甲醚产品中烯烃含量降至20×10-6以下且很稳定,低于烯烃含量<50×10-6的设计指标。
1.2 工艺特点
1)原料来源多样:兴化集团二甲醚装置原料包括新鲜甲醇、粗二甲醚精馏过程中回收的甲醇和乙醇装置加氢系统副产甲醇,此副产甲醇易带入酯类物质,影响二甲醚装置的运行。
2)产品用途不同:兴化集团二甲醚装置作为乙醇项目配套装置,二甲醚产品作为羰基合成乙醇的原料,不作为产品对外销售。
3)产品质量要求高:据乙醇装置工艺所需,要求二甲醚产品烯烃含量<50×10-6。
1.3 二甲醚反应器特点
二甲醚反应器为多层固定床设计,其直径2.3 m、高26.7 m;固定床分为7层,1~5层(自上而下计数)催化剂装填高度均为0.70 m、第6层催化剂装填高度为1.20 m,第7层催化剂装填高度为1.55 m,催化剂总装填量22 t;从二甲醚反应器第2层起每层设DN50的常温甲醇线,经冷激盘分布,催化剂床层温升异常时可根据需要打开冷激线,保证床层温升不超50 ℃而不出现“飞温”现象。
二甲醚反应器设计操作参数(催化剂使用初期参数~催化剂使用末期参数),入口温度240(初期)~290 ℃(末期)、出口温度350(初期)~390 ℃(末期),操作压力1.00(初期)~1.25 MPa(末期);实际运行参数,入口温度240(初期)~270 ℃(末期)、出口温度350(初期)~380 ℃(末期),操作压力0.8(初期)~1.0 MPa(末期)。
2 两炉二甲醚催化剂应用情况对比
更多内容详见《中氮肥》2024年第2期