朱俊永,王玮
(河南平煤神马聚碳材料有限责任公司,河南 平顶山467000)
[摘 要]河南平煤神马聚碳材料有限责任公司CO提纯装置采用“焦炭+CO2+O2”造气、湿法脱硫、MDEA脱碳、PSA-CO工艺制取高纯度CO。实际生产中,存在粗煤气气量及气质不稳定、PSA-CO系统干燥单元出口工艺气水含量高、气体成分不佳等问题。经技术交流、认真探讨与充分论证,通过实施加焦系统、CO发生炉、PSA-CO系统干燥单元技改及增设在线露点仪实时监控水分等,CO发生炉出口粗煤气CO含量约由60%提升至65%,CO产品气纯度约由99.0%提升至99.96%,成功地解决了高含水煤气(脱碳气)用于PSA-CO系统存在的问题,技改取得了明显的经济效益和社会效益。
[关键词]CO发生炉;PSA-CO系统;运行问题;原因分析;技改方案;运行情况;效益分析
[中图分类号]TQ546 [文献标志码]B [文章编号]1004-9932(2024)02-0015-03
0 引 言
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司(简称神马聚碳)CO提纯装置生产的CO输送至光气合成装置合成光气,光气再与双酚A钠盐反应生成聚碳酸酯(PC)产品;中间各反应步骤均要求严控原料中的水、甲烷含量。神马聚碳的CO提纯装置造气系统采用“焦炭+CO2+O2”造气工艺制取CO含量为67%的粗煤气,粗煤气经湿法脱硫、MDEA脱碳后,利用变压吸附系统(PSA-CO)将CO提纯至99.96%以上;PSA-CO系统制取高纯度CO的关键在于铜系吸附剂,铜系吸附剂极易吸水,且主要活性成分Cu+若遇到一定量的水分会迅速被氧化而失去活性。实际生产中,由于种种原因,PSA-CO系统干燥单元出口工艺气的水分严重超标,神马聚碳光气车间技术人员通过与设计院、工艺相近的生产厂家进行技术交流,自行拟定技改方案并自主实施了造气系统与PSA-CO系统的优化改造,取得了显著成效。以下对有关情况作一介绍。
1 运行问题
1.1 粗煤气气量及气质不稳定
CO发生炉(造气炉)采用“焦炭+CO2+O2”造气工艺制取粗煤气,实际生产中CO发生炉存在火层燃烧不均、灰渣层和气化层温度不易控制、炉渣易结块且破渣能力差等缺陷,造气系统难以安全稳定运行,粗煤气气量及气质不稳定。
1.2 PSA-CO系统干燥单元出口工艺气水含量高
PSA-CO系统吸附剂要在低水含量下运行,脱碳气需先进行干燥净化。脱碳气在干燥前先进入两级换热器降温,换热器管程脱碳气与壳程-15 ℃的40%乙二醇溶液换热后,脱碳气温度由40 ℃降至5~10 ℃,其饱和水含量由1.5%降至0.2%,之后工艺气进入由1台冷却器、1台复热器、2台干燥塔、1台蒸汽加热器等组成的干燥单元。干燥单元运行时一台干燥塔处于吸附状态、另一台干燥塔处于再生状态,2台干燥塔交替操作,干燥塔再生气气源采用PSA-CO系统一段PSA尾气,气量约280 m3/h(标态,下同),每台干燥塔一个再生循环时间约18 h。实际生产中,含水量约0.2%的工艺气进入再生好的干燥塔后,前10 h内干燥后其水含量在50×10-6以内,10 h后干燥后的工艺气水含量逐渐增加,干燥塔在转入再生状态前其出口脱碳气水含量会升至150×10-6,远超干燥后脱碳气水含量<50×10-6的指标要求。
1.3 气体成分不佳
1)粗煤气(温度40 ℃,干基)典型成分(体积分数,下同)为H2 0.8%、CO 60.0%、CO2 37.0%、CH4 0.1%、(N2+Ar)0.8%、O2 0.1%、(H2S+COS)0.2%,粗煤气中的CO含量低于设计值67%、CO2含量高于设计值30%,不利于系统的优质运行。
2)PSA-CO系统入口原料气典型成分为H2 0.63%、CO 97.16%、CO2 80×10-6、CH4 0.08%、(N2+Ar)0.61%、O2 10×10-6、H2O 1.50%、(H2S+COS)0.1×10-6,PSA-CO系统入口原料气CO含量偏低、水含量偏高,不利于系统的优质运行。
2 原因分析
2.1 粗煤气气量及气质不稳定原因
1)CO发生炉点火烘炉时,由炉底东、西两侧灰斗检查孔进空气自然通风时,空气不能均匀分布,造成偏烧现象,火层燃烧不均匀。
2)CO发生炉炉底下灰口间隙过大,致使下灰速度过快、下灰量过多,易出现灰渣层减薄和局部塌焦现象,造成燃烧层偏烧,造气炉局部温度升高,易造成设备损坏(烧坏温度计套管及炉箅等),操作人员不易控制灰渣层和气化层温度,工况异常,不能确保系统稳定运行。
3)CO发生炉底部炉壁周长7 536 mm,原有破渣条44个,由于炉箅呈宝塔形状,较大的渣块不易下到炉箅下层与炉壁之间的空隙,影响破渣效果,大的渣块不易破碎,继而易导致出现如下问题:① 气化剂分布不均,影响气质;② 易出现偏流、下红火现象,严重时造成设备损坏;③ 大渣块容易堵塞排渣口,影响出渣量,造成渣层增高、火层上移,浇注料处易挂疤,出口粗煤气温度升高,热损失增大,原料消耗增多。
2.2 CO提纯干燥单元出口工艺气水含量高原因
干燥塔吸附阶段后期,CO提纯干燥单元出口工艺气水含量高达150×10-6,远超50×10-6的限值要求。分析认为原因有二:一方面,干燥单元再生气量较小,吸附剂再生不彻底,导致干燥塔吸附效果不好;另一方面,高压蒸汽经减压后(由4.2 MPa减至2.5 MPa),蒸汽加热器出口再生气温度不高,最高只能达到152 ℃左右,远低于设计值170 ℃,从而使再生加热、吹冷时间过长,变相延长了吸附时间,造成脱碳气中的水分穿透干燥塔吸附床层而进入后工序,最终导致CO产品气水含量超标。
3 技改方案及实施情况
更多内容详见《中氮肥》2024年第2期