阅读新闻

中压冷凝器出口温度升高的原因及改造措施

[日期:2010-07-30] 来源:陕西华山化工集团  作者:郭海英 [字体: ]

    陕西华山化工集团尿素二车间的400 t/d尿素装置采用斯那姆-氨汽提法生产工艺:从低压分解器L103底部收集器来的尿素溶液在进入一段蒸发系统之前,先经过真空预浓缩器E113,经管程后收集在真空预浓缩器底部的收集器L104内,之后用尿素溶液泵P106送入蒸发部分的一段蒸发加热器,而离开真空预浓缩器顶部的气体进入一段真空冷凝器进行冷凝回收。经过真空预浓缩可预先节约一段蒸发加热器E114的低压蒸汽,并可将尿液浓度由70%提高到82%。

       真空预浓缩器是热量回收利用设备,其热源来自于高压、中压分解产生的气相被中压碳铵液吸收所产生的热量。此物料由壳侧进入真空预浓缩器换热后,去中压冷凝器E106进行冷凝,再进入中压吸收塔C101鼓泡段进行吸收。

       20092月以来,中压冷凝器出口温度逐渐升高,在管程循环冷却水调节阀全开的情况下,其出口温度仍高至85 左右(正常温度为78 );中压前系统压力高,吸收负荷重,导致中压吸收塔难以操作;中压吸收塔底部温度偏高,给生产造成极大被动。为此,我们对高压系统合成塔温度、压力,氨汽提塔温度、汽提效率,中压分解器底部液位,中压冷凝器循环水量、水温、水压、循环水阀门,碳铵液槽V106浓度、组分等进行检查、分析,均正常。最后问题集中在真空预浓缩器E113上。

       通过对真空预浓缩器E113管、壳程出口温度与指标比对,发现E113管程出口温度为9596 ,与设计指标102 相差67 ,而壳程出口温度达113.5 左右。经过综合分析后,确认是E113换热效果不好(E113为列管式换热器,内部装有列管,列管顶部装有套管)。造成真空预浓缩器E113换热效果差的原因,极有可能是套管上的进料孔过料不畅,从而导致列管物料分布不均,成膜性差。

       20093月系统大检修时,将真空预浓缩器上部的分离器V104的人孔拆开,检查真空预浓缩器列管上的套管,并将套管全部拆下,检查套管的进料孔,发现部分进料孔被污垢及杂物堵塞,部分进料孔未打通。采取了以下措施:清理套管进料孔内的污垢及杂物;重新打通套管上的进料孔,将进料孔的直径由2 mm扩大到3 mm,以增加进料孔的流通量。

       大检修结束后,真空预浓缩器E113投入运行,效果非常明显。

       (1)真空预浓缩器壳程出口温度由 113.5 左右降低到107 左右,管程出口尿液温度由97 上升到102103 ,换热效果得到明显提高。

   (2)中压冷凝器出口温度恢复正常,为78 TV9315阀开度仅30%左右;中压吸收塔操作稳定,底部温度正常。

   (3)吨尿素蒸汽消耗明显降低。由于真空预浓缩器E113换热效果提高,大大减轻了蒸发系统的负荷,节约了蒸汽(原来汽耗平均为830 kg/t,现降为660 kg/t),若尿素产量按15 t/a计算,全年可节约蒸汽约25500 t,折合人民币约262万余元。经济效益非常显著。

   (4)成品尿素Ni含量明显降低。原Ni含量平均为0.22×10-6,现仅为0.18×10-6Ni含量降低的原因是:由于真空预浓缩器E113换热效果好,降低了蒸发系统的负荷,尿素熔融液对蒸发一段分解加热器E114、二段分解加热器E115的冲刷腐蚀降低,从而成品尿素Ni含量降低。

       真空预浓缩器E113的检修、清理,不仅可稳定中压吸收系统的操作,同时,在节约蒸汽及减缓蒸发系统腐蚀方面都具有非常重要的作用。

阅读:
录入:zdf

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款