陕西华山化工集团尿素二车间的400 t/d尿素装置采用斯那姆-氨汽提法生产工艺:从低压分解器L103底部收集器来的尿素溶液在进入一段蒸发系统之前,先经过真空预浓缩器E113,经管程后收集在真空预浓缩器底部的收集器L104内,之后用尿素溶液泵P106送入蒸发部分的一段蒸发加热器,而离开真空预浓缩器顶部的气体进入一段真空冷凝器进行冷凝回收。经过真空预浓缩可预先节约一段蒸发加热器E114的低压蒸汽,并可将尿液浓度由70%提高到82%。
真空预浓缩器是热量回收利用设备,其热源来自于高压、中压分解产生的气相被中压碳铵液吸收所产生的热量。此物料由壳侧进入真空预浓缩器换热后,去中压冷凝器E106进行冷凝,再进入中压吸收塔C101鼓泡段进行吸收。
2009年2月以来,中压冷凝器出口温度逐渐升高,在管程循环冷却水调节阀全开的情况下,其出口温度仍高至
通过对真空预浓缩器E113管、壳程出口温度与指标比对,发现E113管程出口温度为95~
2009年3月系统大检修时,将真空预浓缩器上部的分离器V104的人孔拆开,检查真空预浓缩器列管上的套管,并将套管全部拆下,检查套管的进料孔,发现部分进料孔被污垢及杂物堵塞,部分进料孔未打通。采取了以下措施:清理套管进料孔内的污垢及杂物;重新打通套管上的进料孔,将进料孔的直径由
大检修结束后,真空预浓缩器E113投入运行,效果非常明显。
(1)真空预浓缩器壳程出口温度由
(2)中压冷凝器出口温度恢复正常,为
(3)吨尿素蒸汽消耗明显降低。由于真空预浓缩器E113换热效果提高,大大减轻了蒸发系统的负荷,节约了蒸汽(原来汽耗平均为
(4)成品尿素Ni含量明显降低。原Ni含量平均为0.22×10-6,现仅为0.18×10-6。Ni含量降低的原因是:由于真空预浓缩器E113换热效果好,降低了蒸发系统的负荷,尿素熔融液对蒸发一段分解加热器E114、二段分解加热器E115的冲刷腐蚀降低,从而成品尿素Ni含量降低。
真空预浓缩器E113的检修、清理,不仅可稳定中压吸收系统的操作,同时,在节约蒸汽及减缓蒸发系统腐蚀方面都具有非常重要的作用。