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合成氨原料路线节能技改综述

[日期:2011-04-11] 来源:《中氮肥》2010年第1期  作者: [字体: ]

 

马子平,尚乃明

(云南解化清洁能源开发有限公司,云南 开远 661600)

 

       [ ] 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司原有170 kt/a褐煤鲁奇纯氧加压气化

制氨装置和80 kt/a焦炭UGI常压制氨装置各1套,针对焦炭价格高,制氨成本高,影响企业经济效益的问题,对褐煤加压气化制氨系统设备实施改造,填平补齐,扩大其产能后,停用焦制氨系统,原料本地化,优化了生产工艺,使合成氨生产成本得到有效控制。

       [关键词] 合成氨;原料气路线改造;鲁奇炉;纯氧;加压气化;增产;降耗

[中图分类号] TQ 113.26   [文献标识码] A   [文章编号] 1004-9932(2010)01-0005-04

 

       近年来氮肥行业受原料(煤、焦)价格、电价及运输费用上涨的影响,合成氨生产成本上升,致使化肥售价不断走高。为降低化肥生产成本,满足农业生产发展的需要,2004年国家发展和改革委员会拿出部分资金支持氮肥企业进行“原料路线改造及动力结构调整”改造试点,通过对氮肥企业实施技术改造,达到节能降耗、降低化肥生产成本和控制化肥售价的目的,以保护农民种粮的积极性。云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司(简称解化)抓住这一难得的机遇,结合企业自身的实际情况,提出围绕合成氨装置实施“原料路线改造及动力结构调整”的技术改造,项目经国家发展和改革委员会发改投资[2004]2921号文批准,列入第一批25个氮肥原料及动力结构调整试点项目。该技改项目于200510月动工建设,200712月煤制氨装置完成改造并投入生产,调试正常后,于2008112停用了运行近50 a80 kt/a焦制氨生产装置。

 

1 项目实施的必要性

 

       解化是20世纪60年代国内第一批建成投产的中型氮肥企业,原有170 kt/a褐煤鲁奇纯氧加压制气合成氨装置和80 kt/a焦炭UGI常压间歇制气合成氨装置各1套,由于原料焦炭成本高(价格较高,距公司距离远,运输费用高),直

 

 

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