山西阳煤集团丰喜新绛分公司为了拓宽造气原料煤渠道,掺烧了部分高硫煤。为降低合成氨生产成本,配套10万t/a合成氨新建了1套湿式液相催化法脱硫装置。为了清除富液悬浮硫,采用了该集团华瑞公司已使用了2 年的MS-8型真空陶瓷板式过滤机,但在使用过程中出现了如下一些问题。
1.陶瓷板用硝酸和水冲洗,给脱硫液带来影响。根据设计,反冲的目的是清除陶瓷板微孔堵塞的杂物,但硝酸进入脱硫液中,和脱硫液中的碱发生中和反应,造成脱硫液中的pH降低,脱硫系统碱耗增加,且生成硝酸根的副盐。水进入系统使脱硫系统液位升高,多余的脱硫液外溢,不仅造成环境污染,而且使脱硫系统碱耗升高。
2.由于陶瓷板的微孔偏小,致使酸洗频率增加,增加了工人的劳动强度,硝酸和水的消耗也增加,甚至有些陶瓷板由于杂物堵死,增加了疏通难度和维修费用。
针对上述情况,该公司采取了积极的解决措施:
1.真空陶瓷板式过滤机以前是用于矿山行业的选矿中,根据合成氨半水煤气脱硫溶液中硫膏的特性,更换为孔径较大的陶瓷滤板;
2.陶瓷板微孔增大后,原配套的真空泵能力偏小,为此,更换为大的真空泵来满足真空要求;
3.改变原来过滤机的进口管,从下部进液改为上部进液,防止了硫膏沉淀而堵塞进液管;
4.用空气替代硝酸和水进行滤板的反洗。
采取上述措施后,运行实践表明效果良好:(1)陶瓷板的清洗周期由每班一次延长到5~7 d一次,从而减轻了工人的劳动强度,节省了水和硝酸,年节省费用约6000元;(2)减少了操作人员,年减少费用10000元;(3)用空气替代水和硝酸,年可节约费用6000元。