兖矿鲁南化肥厂尿素分厂有3台4D12-55/220型二氧化碳压缩机,为M型排列的对称平衡式压缩机,四列、五缸、五级压缩。同步电动驱动转子为悬挂式与四轴同轴,通过连杆、十字头把旋转运动变为往复运动,带动活塞进行气体的压缩与输送。
该机组的各级吸排气阀频繁损坏,直接导致级间的超压,影响压缩机的打气量,造成紧急停车,尤其是各级吸排气阀制动圈的断裂会导致事故的发生,严重影响尿素生产。
4D12-55/220型压缩机各级吸排气阀各部件材质及缺陷如下:制动圈材质为HT200,在铸造上存有缺陷,易产生夹渣及气孔,材料选择不合理,拉伸强度差,易产生裂纹而断裂;阀片材质为3Cr13,硬度高,强性模量大,韧性差,工作时开启次数为300次/min,加之陀螺运行的影响,工作时易产生疲劳断裂;阀座、升程限制器材质为QT6003和HT200,韧性差,强度低,紧固螺栓预紧力不够而产生松动,制动圈与密封垫的损坏直接造成气阀振动,使其损坏。
分析表明,改造制动圈和阀片的结构及材质,重新选择阀座、升程限制器及密封垫的制造材料,才可能提高各级吸排气阀的强度和使用寿命。为此做了如下改造。
(1)阀片结构改为网状结构,材质由3Cr13改为PEEK(聚醚醚酮),PEEK塑料阀片在多方面优于金属阀片;(2)阀座、升程限制器材质改为3Cr13,它不但具有较高的抗冲击强度,而且具有较好的韧性和抗疲劳强度;(3)制动圈由铸铁件改为20#铸钢件,提高其抗震、抗冲击的能力;(4)密封垫将原铝合金材质改为紫铜,提高其硬度及韧性。
改造后经过1年多的试运行,各级吸排气阀的各项工艺指标可满足生产要求:阀片使用寿命可达8000 h以上(中、低压,温度低于